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提高二次溢流粒度合格率 大冶铁矿选矿车间球磨QC小组 小组概况表 表一 小组组名称 大冶铁矿选矿车间铁矿选矿车间 球磨QC小组组 成立时间时间 1991.6本次活动时间动时间2005.42005.11 课题课题 名称提高二次溢流粒度合格率注册号DYTKQC2005007 课题类课题类 型攻关型TQC教育人均120小时时 组组 长长贺贺聿诚诚小组组成员员8人 管理人员员2人,技术术人员员2人, 操作人员员4人 小组组荣誉 1999年全国优优秀QC小组组 2001年湖北省最佳QC小组组 2003年全国优优秀QC小组组 制表人:方国俊 时间:2005.4 1、工序质量要求:二次溢流粒度200 目(即0.074mm)合格率达到75,才 能使矿石中的有用成分达到单体解离, 满足选别作业的要求。 2、本工序存在问题:二次溢流粒度合格率为54.23,没有达 到75的合格率要求。由于粒度合格率低,一方面造成磁选作 业精矿粒度偏大,对球 团造球带来影响。另一 方面,由于单体解离不 充分,造成浮选作业金 属回收率下降。 3、课题选定:提高二次溢流粒度合格率。 一段 磨矿 二段 磨矿 原矿(水洗筛下产品) 原矿(细碎18mm) 一次 分级 二次 分级 二次溢流(送浮选、磁选作业) 球磨工序是由一段磨 矿、一次分级和二段 磨矿、二次分级组成 的两段一闭路磨矿。 大部分原矿经过粗碎 、中碎和细碎三段闭 路破矿的18mm的矿 石,进入整个球磨工 序的两段闭路磨矿流 程。一部分原矿则是 经过粗碎、中碎、水 洗筛,筛下产品不进 行一段磨矿和一次分 级,而是直接进入到 二次分级作业。工艺 流程见图一: 图一 :两段闭路磨矿流程图 1、工序介绍: 小组对2005年13月份二次 溢流粒度的取样化验结果进 行了统计分析。共取样化验 1265次,其中200 mm 粒 度不合格 579次,合格率为 54.23 。现场归类统计后 列出二次溢流粒度不合格品 的统计表和排列图如下: 2、生产统计: 二次溢流粒度不合格品统计表 表二 项项 目频频数(次)百分比()累计计百分比() 二次溢流跑粗37965.4665.46 粒度过过粉碎9215.8981.35 给矿给矿 不均匀7112.2693.61 其 它376.39100 合 计计579100 600 500 400 300 200 100 0 379 65.46 81.35 93.61 100 75 50 25 92 71 37 其 它 二次溢流跑粗粒度过粉碎 给矿不均匀 制表、制图人:方国俊 时间:2005.4 由排列图可以直观看出:造成二次溢流粒度不合格的 主要问题是二次溢流跑粗。 1、目标值:二次溢流粒度合格率75。 2、目标值论证: (1)工艺要求:二次溢流粒度合格率75,这是 工艺要求,必须达到; (2)理论依据:通过活动解决二次溢流跑粗问题的60,二 次溢流粒度合格率可达到75.53。(计算过程54.23. +54.23 * 65.46* 60=75.53) (3)技术因素:小组由选矿高级高工程师、车间主任贺聿诚亲 自挂帅担任组长,其他7名成员都是技术骨干和业务骨干,具有 丰富的攻关经验。 我们相信通过大家的努力,目标能够实现。 小组成员针对二次溢流跑粗的主要问题进行原因分析(见图三)。 二 次 溢 流 跑 粗 人员 工艺 方法 原料 工作热情不高 操作经验不足 培训不够 地沟泵排矿口 距溢流堰过近 分级效率低 水洗筛下矿量不稳 入磨矿石粒度粗 难磨碎矿石 入磨矿石粒度硬 返沙量小 溢流浓度控制不当 图三:二次溢流跑粗因果分析图 制图人:方国俊 时间:2005.4 我们对因果图中的个末端因素逐一进行验证。 要 因 验 证 表 表三 序号末端因素验验 证证 情 况验证验证 人是否主因 1工作热热情不高 少数职职工缺乏工作热热情,但在操作中能够够 执执行标标准,对对二次溢流跑粗影响不大。 方国俊否 2培训训不够够 除新转岗转岗 的的4名球磨工培训时间训时间 不够够外 ,其他24名球磨工工龄龄都在5年以上。新转转 岗岗的职职工虽虽然培训训不够够,但在师师傅的指导导 下,能够够按标标准操作,只影响到操作的熟 练练程度,但不直接影响到磨矿质矿质 量。 程 军军否 3 地沟泵泵排矿矿 口距溢流堰过过 近 球磨、磁选选、浮选选下平台矿矿砂通过过地沟泵泵 送往二次分级级机中,由于粒度过过粗,地沟 泵泵排矿矿口距溢流堰过过近,分级级效率低,直 接导导致溢流跑粗。 童光宏是 4水洗筛筛下矿矿量不稳稳 由于原矿矿性质质不稳稳定,特别别是当原矿矿中粉矿矿 量增大时时,则经过则经过 水洗筛筛后筛筛下产产品含泥 量过过大,粒度不均匀,增大了溢流浓浓度,直接 进进入到二次分级级,直接导导致溢流跑粗。 吴 东东 潘建春 是 5入磨矿矿石粒度粗 入磨矿矿石粒度粗是客观观存在的原矿矿性质质,本 工序无法解决。 夏剑剑雄否 6入磨矿矿石粒度硬 入磨矿矿石粒度硬是客观观存在的原矿矿性质质,本 工序无法解决。 潘朝斌否 7溢流浓浓度控制不当 溢流浓浓度和溢流粒度呈线线性相关关系。浓浓度 大,则则粒度粗。检查检查 中发现发现 二次溢流浓浓度 经经常超出2632的受控范围围,特别别是浓浓度 大于32时时,分级级机返沙量小,大量粒度不 合格的产产品随溢流到下工序,直接导导致溢流跑 粗。 贺贺聿诚诚是 制表人:方国俊 时间:2005.4 经过确认,找出三条主要原因: 1、地沟泵排矿口距 溢流堰过近; 2、水洗筛下 矿量不稳; 3、溢流浓度 控制不当; 对 策 表 表四 序 号 主 因对对 策目 标标措 施 完成 时间时间 负责负责 人检查检查 人 1 地沟泵泵 排矿矿口 距溢流堰 过过近 调调整地 沟泵泵排 矿矿口与 溢流堰之 间间的距 离。 调调整地沟 泵泵排矿矿口 与溢流堰 之间间的距 离为为1.5米 分别别将1#、2#、 4#、5#四台地沟 泵泵排矿矿管延长长 。 2005 年5月 方国俊 夏剑剑雄 贺贺聿诚诚 程 军军 潘朝斌 2 水洗筛筛 下矿矿量 不稳稳 对筛对筛 下 矿矿量进进 行合理分 流 二次分级级 机每小时时 处处理量80 100吨。 1、加装到2-5#2 -8#分级级机排矿矿 管; 2、做好信息反 馈馈. 2005 年6月 吴 东东 潘建春 童光宏 方国俊 夏剑剑雄 3 溢流浓浓 度控制 不当 完善溢流 浓浓度检测检测 制度。 一次溢流 浓浓度62 68, 二次溢流 浓浓度26 32 1、配齐浓齐浓 度壶壶、 取样样勺、台秤等检检 测测工具; 2、修订订的浓浓度表 上墙墙指导岗导岗 位工人 操作; 3、坚坚持岗岗位自检检 、工区巡检检、车间车间 抽检检制度。 2005 年6月 贺贺聿诚诚 程 军军 潘朝斌 吴 东东 潘建春 童光宏 制表人:方国俊 时间:2005年4月 实施一:调整地沟泵排矿口与溢流堰之间的距离 2005年5月9日至5月16日,由夏剑雄、方国俊负责,分别将 1#、2#、4#、5#四台地沟泵排矿管由原来的2.5米延长到3.5米。 使球磨、磁选、浮选下平台矿砂通过地沟泵送往二次球磨排矿 槽出口处,提高了分级效率,避免了二次溢流跑粗。 实施二:对筛下矿进行分流。 27# 球磨 水洗筛下产品 27# 分级机 二次溢流 改进前 分矿箱 28# 球磨 26 、7# 球磨 水洗筛下产品 旋流器 28# 分级机 26#、 27# 分级机 二次溢流 改进后 图四:改进前后水洗筛下产品流程对比图 制图人:方国俊 时间:2005年5月 如图四所示: 2005年5月18 日到6月10日, 由童光宏、吴 东、潘建春负 责,在26#、 27#球磨进矿口 处安装了一台 旋流器;同时 在送水洗筛下 产品的渣浆泵 排矿管上增加 一个粉矿分矿 箱,加装到2 6#、28#分 级机排矿管。 在实际操作过程中,由破碎集控室根据筛下量及时与调度和 选矿球磨岗位联系,做到每台分级机处理量控制在70吨左右。 这样就克服了原矿中粉矿量增大时,水洗筛后筛下产品含泥 量过大,粒度不均匀等外部因素对溢流浓度的影响,解决了 溢流跑粗的难题。 实施三:完善溢流浓度检测制度。 2005年6月12日至6月15日,由贺 聿诚、程军、潘朝斌负责,配齐 浓度壶、取样勺、台秤等检测工 具;同时将修订的浓度表上墙指 导岗位工人操作。坚持岗位自检、 工区巡检、车间抽检制度,确保 一次溢流浓度6268, 二次 溢流浓度2632 , 避免了跑 粗现象的发生。 两小时测量一次 配齐检测用具浓度表上墙科学指导执行工艺纪律 加强巡检严格考核保持浓度稳定 图六:浓度检测制度流程图 制图人:方国俊 时间:2005年6月 到2005年6月12日,以上措施全部得到落实,二次溢流 粒度合格率明显提高,由原来的54.23提高到75.61。 54.23 75.61 活动后 活动前 图七:活动前后二次溢流粒度合格率对比柱状图 制图人:方国俊 时间:2005年11月 二次溢流粒度合格率的提高,虽然没有直接经济效益,但间 接效益显著:球团80万吨达产和提高铜、铁金属实际回收率 创造了良好条件。 在无形效果上,小组成员团队精神、解决 问题能力和自主创新能力都得到提高。 1、调整地沟泵排矿口与溢流堰之 间的距离参数纳入到设备管理中。 2、对水洗筛下矿量信息及时的传 递工作,纳入经济责任制考核中。 3、将完善溢流浓度检测制度纳入 到技术操作规程中。 本次活动,解决了二次遗留跑粗的难题。但在解决溢流跑粗 的过程中,影响了球磨台时的提高。因此,在今后的工作中, 随着矿石性质和外部 环境的变化,如何在 确保溢流粒度合格率 的前提下,最大限度 地提高球磨台时,将 作为我们下一次的活 动课题。 谢谢大家!
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