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事故案例分析,2020年1月,警钟长鸣,案例一 2015年3月18日17时55分,国网宣城供电公司员工赵(男,1970年出生),在110千伏梅林变电站35千伏段母线故障抢修过程中触电,造成右手右脚被电弧灼伤。 一、事故前运行方式 110千伏梅林变电站2号主变带35千伏段母线运行;35千伏I段母线及压变、狮桥341、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 35千伏开关柜型号KYN61B-40.5 ,生产厂家为安徽宏鼎电气设备制造有限责任公司,于2005年9月投运。,警钟长鸣,案例一,警钟长鸣,二、事故经过: 2015年3月17日21时28分,宣城公司110kV梅林站35kV段母线故障,造成1号主变301开关后备保护跳闸。 3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及母压变C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 3月18日16时00分,宁川运维站值班人员洪许可工作负责人曹150318004号变电第一种工作票开工(工作任务为:在备用345开关柜拆除上触头盒;在35kV狮桥341开关柜、南极347开关柜、35kV#1压变柜更换上触头盒),许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了临近仙霞343线路带电。,警钟长鸣,许可工作时,35kV341开关及线路、347开关及线路、35kVI母压变为检修状态;35kV仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合(上午故障检查时未恢复)。16时10分工作负责人曹安排章、赵、庹负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和35kV狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡、齐负责35kV南极347及I母压变C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员赵(伤者)在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤(当时神智清醒),立即拨打120电话。宁国市人,警钟长鸣,民医院急救车18时40分许到达现场,将伤者送医院救治。 开关柜正面 开关柜后面,警钟长鸣,三、事故原因及暴露问题 这是一起由于安全措施落实不全、监护不到位、现场工作人员安全意识淡泊造成的人员伤害责任事故。 1.是工作人员自我防护意识不强,没有认真核对设备名称、编号就打开柜门进行工作,导致误入带电间隔,是事故的直接原因; 2.是检修人员擅自改变设备状态,强行打开触头盒挡板,是事故的主要原因; 3.是工作许可人在本次工作许可前未再次核对检查设备,未及时发现仙霞343开关已被拉出,误认为设备维持原有冷备用状态,安全措施不完备;,警钟长鸣,4. 是现场工作负责人没有认真履行监护职责,现场到岗到位管理人员未认真履行到位监督职责,未能掌控现场的关键危险点,是事故的重要原因。,警钟长鸣,案例二 2015年03月23日09时40分,国网保定供电公司110kV朝阳路变电站1号主变单元春检试验现场,发生一起作业人员误碰10kV带电设备的事故,造成1人死亡。 一、事故基本情况 1.现场工作任务 2015年3月23日,110kV朝阳路站的春检工作内容为:1号主变及中性点避雷器,501开关、501CT、501-3刀闸小车,1号主变10kV侧母线桥及桥避雷器例行试验;1号主变保护周校,1号主变本体端子箱更换黑胶木端子排;512、531保护改定值等。 2.停电范围,警钟长鸣,110kV朝阳路站1号主变转检修,1号主变的501开关转检修,拉出501-3刀闸小车;512、531开关转冷备用,其余设备正常运行。 110kV朝阳路变电站一次接线图,警钟长鸣,二、事故经过 8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交代、签字确认手续后开工。变电检修三班小组工作负责人张,作业人员陈、孙进行10kV501主进开关柜全回路电阻测试工作。 9时40分,工作人员孙在柜后做准备工作时,误将501开关后柜上柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地。其他工作人员立即对其进行急救并并拨打120电话。 9时55分,急救车将伤员送至保定市第二医院。 12时22分,孙经抢救无效死亡,警钟长鸣,501开关柜电气示意图 501开关柜后部照片,上柜,下柜,触电部位,3号母线,警钟长鸣,三、事故原因及暴露的问题 1作业人员孙未经工作负责人允许,擅自打开501开关后柜上柜门母线桥小室盖板,碰触带电部位,属严重行为违章,是造成此次事故的直接原因。 2作业现场危险点辨识不全面,现场工作人员对10kV 501进线开关柜内母线布置方式不清楚,采取的措施缺乏针对性。 3小组工作负责人没有及时发现并制止孙的违章行为,未能尽到监护责任。,警钟长鸣,案例三 2014年8月9日,国网宁夏电力330千伏清水河变电站330千伏清安线因吊车碰线A相故障,线路保护动作跳开3341开关,3340开关未跳开,站内其余五回330千伏线路对侧后备保护动作跳闸,330千伏清水河变电站全停。 一、故障前运行方式 清水河变330千伏、母并列运行,第一串(清六线、1号主变)、第二串(2号主变,清六线)、第三串(清黄线、清固线)、第四串(清安线、清固线)整串运行,清水河变相关330千伏系统接线见图1。,警钟长鸣,清水河变330kV系统接线图,警钟长鸣,二、事件经过 8月9日9时13分,330千伏清安线发生A相接地故障,清安线差动保护及距离段保护动作,跳开3341开关,3340开关未跳开,330千伏清六线、清六线、清固线、清固线、清黄线对侧线路后备保护动作跳闸,清水河变全站失压,所带110千伏三营变、瓦亭变、西吉变、南郊变、将台变备自投动作,未损失负荷;两条进线均来自清水河变的110千伏高平变、申庄变全停,损失负荷2万千瓦,停电1.8万用户。六盘山热电厂全停,损失出力42.5万千瓦;同时清水河第一风电场24台风机、固原风电场31台风机脱网。9时50分,通过110千伏清南线恢复清水河变110千伏母线运行后,损失负荷全部恢复。至13时18分,,警钟长鸣,除清安线外,故障停电设备全部恢复运行。 三、事件调查及分析 调查组查看了清水河变一、二次设备;检查核对了变电站保护装置信息、故障录波信息、压板投入及保护定值、故障前后负荷曲线、运行方式及负荷应急转带方案,分析了保护动作情况及故障录波报告;调阅了调度监控系统事件顺序记录、事件处理过程录音;查阅了站内调度命令票、操作票、工作票。 保护动作情况:8月9日9时13分15秒,330千伏清安线两侧PSL603GAM、CSC103C差动保护及距离段保护动作,宁安变侧跳开3360、3362开关,清水河变侧跳开3341开关,由于清安线保护跳3340断路器出口压板及启动3340断路器失灵压板未投入,,警钟长鸣,清水河变侧3340开关未跳开。330千伏固原变清固、线零序段动作跳开3310、3312、3320、3322开关,750千伏黄河变330千伏清黄线零序段动作跳开3330、3332开关,330千伏六盘山热电厂清六、线零序()段动作跳开3310、3312、3320、3322开关。 压板未投原因分析:通过调阅操作票发现,2013年7月15日,330千伏清水河变启动330千伏清安线,由于同串330千伏清固线当时还未建成,本次330千伏清安线启动未投运3340开关,仅投运了3341开关。2013年9月11日,启动330千伏清固线及3340、3342开关。操作人田、监护人王 、值班负责人黄在操作票填写、审核及执行中仅对清固线两套保护相关压,警钟长鸣,板进行了核对及投入操作,未对已运行的清安线两套线路保护跳3340开关出口压板及启动3340开关失灵压板进行核对投入操作。在投运后近一年的巡视检查中,运维人员未发现上述压板未投入。,警钟长鸣,四、事件原因及暴露问题 经现场勘查和对保护动作记录及倒闸操作票等相关资料分析,本次停电事件原因为: 事件直接原因:330千伏清安线#374塔大号侧120米处吊车碰线,导致线路A相故障。 事件扩大原因:330千伏清安线两套线路保护跳3340开关出口压板、启动3340开关失灵压板未投入,导致清安线故障后3340开关无法跳闸,同时开关失灵保护无法启动,故障不能及时切除,造成清水河变其余五回330千伏出线对侧后备保护动作跳闸,清水河变全停。 事件暴露出如下问题:,警钟长鸣,1.新设备启动组织管理不力。对改扩建设备投运过程中的危险点分析不到位,风险控制措施不落实,二次设备管理不到位。新设备启动生产准备不充分,未组织相关人员对新投产设备开展针对性技术培训,未及时针对新设备投运组织修订现场运行规程,典型操作票不完善,新设备启动工作方案、相关倒闸操作票编制审核及现场把关不严。 2.变电运维管理不到位。变电运维人员业务技能欠缺,工作责任心不强,对设备二次回路不熟悉,倒闸操作票填写、审核过程中未发现保护压板投入遗漏。设备运行巡视质量不高,隐患排查工作不到位,未认真落实公司前阶段二次隐患专项排查工作部署,对二次设备和继电保护装置巡视检查流于形式,,警钟长鸣,未及时发现运行设备保护压板未投的严重隐患。 3.电力设施保护工作不到位。线路运维单位未及时发现线下施工作业点,线路外力破坏隐患监控不到位。电力设施保护宣传不扎实,群众护线员巡视看护不落实。,警钟长鸣,案例四 2017年3月23日,国网西藏电力110千伏昌都中心变电站35千伏昌泉线A相故障,引起35千伏昌火线三相短路,故障越级造成35千伏母线、10千伏母线失压,35千伏四川坝、云南坝变电站及并网昌都电站全停,损失负荷1.5万千瓦。 一、故障前运行方式 昌都电网与四川电网联网运行,除110千伏柴青线热备用,110千伏澜昌线停电检修外,昌都电网全接线全保护运行。昌都电站2#、3#机组发电运行,通过35千伏四川坝、云南坝变电站接入昌都中心变电站。昌都中心站为有人值班站,110千伏、母和35千伏、母均并列运行,10千伏、母分列运行。,警钟长鸣,系统接线图,警钟长鸣,二、事件经过 3月23日9时33分,35千伏昌泉线A相接地,10.3秒后35千伏昌火I线(电缆线路约200米)对侧电缆头击穿三相短路,2.9秒后,#1、#2主变高压侧过流段保护、中压侧过流段保护动作跳闸,跳开#1主变031开关、#2主变032开关、35千伏母联512开关,昌都电厂2#、3#机组带35千伏四川坝变电站、云南坝变电站脱网运行,随后2#、3#机组记忆过流保护动作跳闸,造成110千伏昌都中心变电站35千伏母线、10千伏母线失压,35千伏四川坝、云南坝变电站及并网昌都电站全停。 三、原因分析 现场调查发现,2017年1月5日4时49分,35千伏昌火线,警钟长鸣,发出光纤差动保护通道异常告警信息,保护闭锁。3月23日,昌火线发生故障,光纤差动保护不能动作,故障无法瞬时切除。昌火线后备过流保护与#1、#2主变高中压侧过流保护定值整定计算错误,时限配合不当,造成#1、#2主变后备保护抢先动作,跳开031、032、512开关。 事件直接原因:35千伏昌泉线A相接地,引起35千伏昌火线对侧电缆头击穿三相短路。 事件扩大原因:35千伏昌火线光纤差动保护因通道异常闭锁,线路故障不能瞬时切除,同时线路后备保护与主变高中压侧后备保护定值配合不当,#1、#2主变高压侧过流段保护抢先出口,跳开主变高压侧开关,扩大停电范围。,警钟长鸣,四、暴露问题: 1.设备运维管理不到位。35千伏昌火线光纤差动保护装置2017年1月5日就发出了通道异常告警信息,但现场一直没有发现,长期无人处置,二次设备和保护装置巡视检查不严不细。35千伏昌火双回线投运以来没有接入自动化系统,调度人员不能实时掌握运行信息,设备运行隐患长期存在,隐患排查治理不到位。 2.继电保护管理不严格。保护定值计算、校核、审批全过程存在管理薄弱环节,保护定值单审批把关不严
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