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深孔分段爆破掘进天井发布时间:2010-03-05 14:36完成时间:完成时间:197l1974 年,19801982 年 工程地点:工程地点:湖南黄沙坪铅锌矿 完成单位:完成单位:中南大学、湖南冶金研究所、湖南黄沙坪铅锌矿 项目主持人及参加人员:项目主持人及参加人员:陈寿如等 撰稿人:撰稿人:陈寿如、林大能1 1 基本情况基本情况 黄沙坪铅锌矿属中温热液裂隙充填交代矿床,围岩有灰岩、砂页岩、 矽卡岩、花岗岩和石英斑岩,以灰岩为主。主要矿物有铅矿、闪锌矿、 黄铁矿和斑铜矿。矿岩一般稳固,矿石 =68,灰岩 =612,花岗岩 和矽卡岩 =1216,矿岩松散系数为 1.41.6,矿石体重一般为 3.43.98t/m3。采用水平分层干式充填法为主的采矿方法,掘进工作 量大。其中,天井的工作量占总掘进工程量的 1/3。天井一般深度为 1536m,大部分在 28m 以上,有充填井、溜矿井、废石井、通风井和 人行井。端面为 1.5m1.5m,2m2m 及 3.5m 的圆井,倾角为 6590。以前采用普通法掘进,存在工效低、劳动强度大、粉尘浓 度高、作业条件差、木材消耗量大、安全性差等缺点。 为解决这一系列问题,湖南省冶金工业局下达了科研任务,试验组 大胆提出了“深孔分段爆破掘进天井”的设想,并于 1971 年上半年开 始试验,经过十余年的试验,表明对于倾角 70以上、高度在 36m 以内 的普通天井来说,“深孔分段爆破掘进天井”的新工艺是成功的。2 2 凿岩工艺凿岩工艺 深孔分段爆破掘进天井,即在天井设计范围内,采用深孔凿岩设备 一次钻完天井所有炮孔,然后分段爆破成井。 2.1 钻机 先采用 YQ-100 型、YQ-100A 型及 YQ-80 型钻机。进行上向凿岩, 该方法有以下缺点:炮孔偏斜大,凿岩速度低,由于炮孔流水,电机容易受潮烧坏,因此改为下向凿岩,采用 TYQ-80 型钻机,大大提高了穿 孔速度。 2.2 钻架 改进和试制了 TYQ 型钻架,它主要由立柱、副立柱、大框架、小框 架组成。整个运动靠液压油缸操纵;以立柱为中心,除以 0.5m 为半径 的死角外,能钻半径为 1.8m 任意位置的炮孔,实现了一次立钻钻完全 部天井炮孔。对提高炮孔质量、减少辅助作业时间和加快成井速度起了 重要作用。 2.3 钻具的改进 (1)钻杆。使用 TYQ 型钻架的同时,选用了 6Omm 的钻杆,它的直 径与孔径之差由原来的 50mm 减到 30mm 左右,改善了排粉条件,提高了 穿孔速度。 (2)开门钻头。为消除或减少钻孔开门时炮孔偏斜,采用了 l70mm 的开门钻头,首先将岩石凿平,保证开孔时钻孔不移位,对提 高炮孔质量起到了良好作用。 (3)钻头。改用柱齿钻头,一方面,提高了钻头的使用寿命,在 =1216 的花岗岩中:片状钻头寿命为 1620m,柱齿钻头为 5060m,在灰岩中,片状钻头寿命为 3650m,柱齿钻头为 300m 左右; 另一方面,因提钻更换钻头次数大大减少而减少了辅助时间,使纯凿岩 时间的比例由原来 3235提高到 5055;使台班效率由 68m/台班提高到 1520m/台班。同时省去了钻头修磨工序,减少了 辅助作业人员。此外,孔径变化均匀。试验证明,采用柱齿钻头对保证 炮孔质量、减少粉尘浓度、提高凿岩效率、降低凿岩成本是有利的。 (4)扩孔钻头和并联导向器。天井爆破效果的好坏,取决于初始补 偿空间和破碎角的大小,为扩大空孔面积,改进扩孔方式,设计和试制 了并联导向器;同时采用了 150mm 的扩孔钻头与并联导向器相结合的 扩孔方案。实践表明,扩孔钻头和并联导向器的应用,对改善爆破条件、 提高一次爆破分段高度具有重要意义。 2.4 钻孔工艺 开钻前根据设计要求检查硐室,测定好天井方位和倾角,给出中心 点和孔位;打好吊环孔,然后安装钻机,并调整好钻机的方位和倾角, 使之符合设计要求。开孔时首先用 170mm 开门钻头,将孔口凿平,然 后用 130mm 或 150mm 左右的开孔钻头开孔,开孔要慢速、减压、精 心操作,当孔深钻到原岩深 0.10.2m 时,停止钻进,校核钻机的方位和倾角。使之符合设计要求,并清除孔内积渣、埋设套管,换上 90mm 的钻头进行凿岩,并在冲击器后接 23 根导向钻杆,以控制炮 孔偏斜。3 3 爆破工艺爆破工艺 3.1 掏槽方式 深孔天井爆破系一次钻孔,分段爆破成井,因每次爆破后要求所有 的炮孔畅通,故掏槽应相当可靠。1980 年以前采用直径与装药孔相等 的 llOmm 空孔。从 1980 年开始试验扩孔,以 170mm 的大空孔作为平 行炮孔掏槽的自由面,取得了一定效果。1982 年开始试验并联导向器 套孔和先扩后套的联合扩孔方案,成功地使用双空孔和三空孔,即将 90mm 孔扩成 150mm 后,再利用并联导向器在孔旁钻一个 130mm 的空孔或者在 90mm 孔旁钻 2 个 130mm 的空孔方案;增大了空孔面 积,改善了爆破条件,使装药槽孔允许偏差增大,提高了爆破的可靠性, 在现场试验中均取得良好效果。 3.2 爆破参数的确定 3.2.1 孔径 根据使用的钻孔、钻具,装药孔径定为 90mm,以 90mm、130mm、150mm 三种孔径组成不同形式的空孔。 3.2.2 孔距 第一响槽孔至大空孔(150mm)的距离 L1,根据补偿空间大小和自由 面宽度来确定,根据图 l,导出计算公式:图 l 1 号槽孔与大空孔间距的计算将相关数值代人上式,并取初始补偿系数 n=0.7,可算出 L1=339.6mm,L1=348.6mm。在试验中取 350mm。施工时按设计在天井中 心打两个间距为 350mm 的槽孔,选择质优者扩孔,并根据孔偏情况采取 远偏近套、近偏远套的办法,以调节抵抗线大小,尽量使 n 达到设计要 求。 其余槽孔至空孔的距离,应在确保补偿空间和自由面宽度的前提下, 尽量增大槽腔面积,要考虑孔偏影响。第二响槽孔至孔间的距离,一般 取 L2=400500mm,同样,第三响槽孔取 L3=500600mm,第四响槽孔 取 L4=550650mm。按不同天井规格,要求最终形成槽腔面积达到 0.20.3m。以上。炮孔布置见图 2。图 2 炮孔布置图(单位:mm)3.2.3 初始补偿系数的确定 理论上,对松散系数为 1.5 的岩石,当补偿系数为 O.5 时,空孔或 槽腔空间就能容纳槽孔崩落的岩渣,但应考虑孔偏、岩矿的黏结性和装 药量,否则会使实际的槽腔面积减小、甚至形成再生岩,把槽腔堵死。 因此,应采用较大的补偿系数。 3.2.4 炸药单耗 q 单位体积炸药消耗量与矿岩性质、天井断面、分段高度、药包直径 及装药结构等因素有关。通过现场试验,天井的单耗为 8kg/m3左右。 每米炮孔装药量:槽孔采用间隔装药,药包 70mm,480mm;按 槽孔距空孔远近和空孔面积大小,采用 160mm、240mm、480mm 三种装药 长度。间隔为 200mm,槽孔每米装药量分别为 1.65kg、2.05kg、2.67kg 。周边孔采用连续柱状装药结构时,每米装药量为 3.63.74kg。 3.3 一次爆破分段高度 实践表明,一次爆破分段高度主要与爆破条件有关。当补偿系数为 0.550.7,破碎角度大于 30时,分段高度可达 57m。当补偿系数小 于 0.5 时,分段高度随之下降到 24m。 3.4 装药结构及爆破顺序 3.4.1 炸药 采用自制的含 5TNI、的硝铵炸药,药包规格为 70mm480mm,药 包重量 1.8kg个。3.4.2 装药结构 槽孔采用间隔装药,根据抵抗线和自由面大小,每个药包间隔一个 200mm 的竹筒,并在装药全长敷设导爆索,周边孔采用连续柱状装药。 装药方式,除第一分段从下往上装药外,其余分段均由上往下装药。起 爆药包装在装药段上部 13 处。 3.4.3 起爆顺序 第一分段先放掏槽孔,第二分段掏槽孔与第一分段周边孔同时爆破, 一般掏槽孔超前周边孔一个分段。 3.5 填塞 装药时下填塞高度以不超过该孔最小抵抗线为宜,试验中槽孔下填 塞高度一般为 0.30.4m,周边孔为 0.40.5m。上填塞高度为 0.5m 以 上。填塞材料为木楔、炮泥和碎岩渣。 3.6 起爆方法与网路 每个炮孔装 2 发导爆管雷管,用火雷管反向起爆导爆管,孔内各药 包用导爆索连接。毫秒延时间隔时问,考虑炮孔爆破后有充裕的排渣时 间,掏槽孔取 100ms 以上,周边孔取 200ms 以上。4 4 深孔分段掘进天井技术经济指标深孔分段掘进天井技术经济指标 通过试验新的机械设备及先进钻具,提高了钻孔速度,扩大了空孔 自由面宽度和面积。进一步完善凿岩爆破工艺,采用新的起爆器材和装 药结构,使技术经济指标逐步提高,材料消耗成本降低。实际掌子面工 效为 0.41m(工班),实际台班工效为 0.23m(台班),5 人台钻 实际月成井速度为 52.3m月。本工艺允许三班连续作业,因此月成井 速度与劳动组织有关,如合理安排劳动组织,按 11 人的小组计算,则 月成井速度可达 123.8m月。 长期的应用表明,该方法具有以下优点: (1) 掘进速度快,减轻劳动强度; (2) 安全条件好,粉尘浓度低; (3) 节约木材; (4) 成井质量满足生产要求,进尺成本与普通法相近,经济效益好。 (摘自中国典型爆破工程与技术)
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