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浆工艺,并对这种组合浆料混溶性进行了试验分析,得出以下结论:( 1 ) 采用磷酸酯淀粉所形成的组合浆料,它的混溶I 生明显优于普通玉米淀粉形成的组合浆料;( 2 ) 在磷酸酯淀粉形成的组合浆料中,当浆液浓度为1 0 ,该淀粉所占比例在5 0 * 0 以上,P V A 一1 7 9 9 与P V A 一0 5 8 8 ( 或P V A 一2 0 5 M B ) 的比例为7 :3 时,形成的组合浆料具有较好的混溶性;( 3 ) 在P V A 一0 5 8 8 或P V A 一2 0 5 M B 同类型产品的使用过程中发现,加了P V A - 2 0 5 M B 的组合浆液较为稳定。当然,工厂在选择浆料配方时,除考虑混溶性因素外,还应根据具体的产品要求,综合考虑诸如成膜性、粘附性、吸泣陛以及经济性等因素,综合比较,权衡利弊,做到既保证良好的上浆质量,又达到降低成本的目的。参考文献:【1 】周永元浆料化学与物理【M 】北京:纺织工业出版社,1 9 9 5 【2 】于参D H 一9 0 0 系列新型固体浆料【J 】棉纺织技术,1 9 9 5 ;2 3 ( 9 ) :4 7 4 9 ,【3 】陈丽华淀粉与P V A 混溶性研究【J 】棉纺织技术,1 9 9 6 ;2 4 ( 2 ) :2 3 2 5 【4 】祝志峰氧化深度对双变I 生淀粉与P v A 混溶性的影响【J 】棉纺织技术,2 0 0 0 ;2 8 ( 2 ) :2 6 一A S P 浆料应用于C V C 细支高密织物上浆江苏大生集团有限公司汪吉艮- E , 慰祖曹亚军刘菊萍我公司拥有5 6 台多尼尔喷气织机,6 3 台丰田喷气织机,、1 5 3 台片梭织机,1 0 5 台国产剑杆织机,4 0 6台7 5 ”有梭织机。以生产服装面料,装饰用布为主。在激烈的市场竞争中,我们深深体会到,只有降低成本,提高织造效率和产品质量,生产高附加值品种,才能提高经济效益。根据市场需要,我公司于2 0 0 1 年下半年,在喷气织机上,开发生产了C V CC 5 0 T 5 03 0 5 e m1 4 7 1 4 74 3 3 3 1 4 50 4 c r n 缎条品种,由于该品种为细支高密织物,在上浆时经纱覆盖系数大,易发生渗透不充分,分绞困难等问题,因此在浆纱过程中,除了采用双浆槽浆纱机外,还必须探用两高一低即高浓、高压、低粘的上浆工艺路线,才能保证上浆后的经纱具有足够的断裂强度、耐磨性和良好的毛羽贴伏性,满足无梭织机的织造要求。,-。开始,我们根据以往的经验积累,选用了以P V A 和T B - 2 2 5 变性淀粉为主的浆料配方( 即下面所指的原配方) ,试验结果不太理想,效率只达到7 5 ,织疵率高达1 1 ,经向断头率达1 5 9 0 根1 0 万纬,纬向断头率达1 5 4 l 根1 0 万纬,经分析是由于原配方P V A 比例过大,浆膜强度大,干分绞困难,毛羽再生现象严重,毛羽贴伏率低,造成浆纱的毛羽、并纱、绞头多,在织造过程中,经停经片、综丝、筘的摩擦,经纱断头率高。同时,由于浆纱毛羽多,易使开日不清,造成引纬时的阻断,增加纬向停台次数。在此情况下,我们通过市场调研,寻找到种新型浆料即荷兰A V E B E 公司生产的A S P浆料,采用了一种新配方,以它部分取代P V A ,用于该品种上,取得了较理想的效果,织造效率达到了9 0 0 , o ,织疵率降到4 5 ,经向断头率降到8 5 l 根1 0 万纬,纬向断头率降到6 6 5 根1 0 万纬,产品1 9 8质量有了大幅度的提高。1 A S P 浆料的特性A S P 浆料是由含1 0 0 支链淀粉的基因变性马铃薯制得,它是属于经过四道特殊变性的醚化类全支链变性淀粉,取代度为0 1 4 。它有以下特点:( 1 ) 对合成纤维和天然纤维具有良好的粘附J I 生能,属中低粘性的浆料,其浆膜韦刃J I 生好,粘着高,粘度热稳定性好。( 2 ) 溶解方便,不会出现结块现象。( 3 ) 浆膜的水溶性好,退浆容易,无环境污染,是一种绿色环保型浆料。2 A S P 浆料的性状测试( 1 ) 变性基础:A S P 是由基因变性后1 0 0 支链的土豆经过醚化处理的变性淀粉。( 2 ) 外观:微黄色颗粒。( 3 ) 含水:1 2 6 。( 4 ) P H 值:9 。( 5 ) 灰粉:8 6 ( 6 ) 粘度:3 4 m p a s1 0 溶液8 5 。( 7 ) 粘度热稳定性:配套1 0 浓度的浆液,加温至8 5 ,测粘度,然后开始保温,其结果见图1 。3 5 73 4间( 小时)图lA P S 浆料的热稳定性实际测得A S P 浆料的粘度波动率为4 7 6 ,热稳定性好。( 8 ) 水溶性:能够溶于冷水,呈透明状。( 9 ) 混溶性:与T B 一2 2 5 变性淀粉混合浓度1 2 ,放置2 4 小时无分层。3 上浆工艺3 1 浆料配方改进前后两种浆料配方见表1 。如前面所说,刚开始,我们主要从增加纱线强力和耐磨性方面考虑,制定了原配方,使用后,发现该配方对贴伏毛羽的效果不太理想,造成经纬停台严重,严重影响了该品种的织造效率和下机一等品率。分析研究后,认为主要原因是P V A 用量过多。在此情况下,经过市场调研,分析讨论,决定用适当比例的A S P ,部分取代P V A ,制定了新配方,使用该配方后,浆轴好轴率明显提高,并绞头大幅度减少,织机经纬纱断头数迅速降低,织机效率和下机一等品率有了很大的提高。1 9 9表1 两种浆料配方单位K G浆料名称原配方新配方P V A l 7 9 94 02 0P V A 2 0 5 M B1 51 0低粘T B - 2 2 53 04 0A S P2 0S - 5 2 D52C E2 5新配方中由于减少了P V A 的用量,加入了A S P 、C E ( 聚丙烯酸酯类) ,改善了浆膜的性能,降低了浆膜的强度,增强了浆液的流动性和渗透性,从而使浆液进入纱线内部,有效粘连纤维,贴伏毛羽。3 2 调浆方法3 2 1 原配方调浆方法利用高压桶调浆,加水5 0 0 L ,一次投料,设定温度1 1 5 “ C ,焖浆时间1 5 m i n ,焖浆结束后,打人供应桶,调粘9 5 “ C1 4 士1 S 。3 2 2 新配方调浆方法利用高压桶调浆,加水5 0 0 I , ,一次投入除C E 以外的其它浆料,设定温度1 1 5 “ C ,焖浆时间1 5 m i n ,焖浆结束后,打人供应桶,加入C E ,调粘9 5 “ C1 2 1 S 。3 3 浆纱试验数据及织造效果浆纱试验数据见表2 ,织造效果见表3 。表2 浆纱试验数据项目原配方新配方供浆液粘度S1 41 2 5应浆液温度 c9 59 5桶浆液含固量1 2 5 61 5 1 l浆液粘度s1 31 1 5 浆 浆液温度9 49 5浆液含固量1 1 6 81 4 5 5 槽P H 值77浆纱速度m m i n 4 04 5上浆率1 2 7 51 5 5回潮率3 1 74 3 2伸长率1 41 3增强率1 3 3 12 0 8 8减伸率2 5 61 9 4 1好轴率4 86 8浆纱毛羽降低率5 8 57 9 8表3 织造效果项目原配方新配方经纱断头根( 1 0 万纬) _1 5 98 5 l纬纱断头根( 1 0 万纬) 。1 5 4 16 6 5织机效率7 59 0织疵率1 14 5下机一等品率3 06 5下机单产m ( 台h ) q8 09 6从表2 看,新配方跟原配方相比,浆纱的效果有了明显的改善,内在质量有了明显提高更重要的是表3 数据表明新配方的织机经纬断头比原配方降低了5 0 ,织机效率提高了2 0 个百分点,产品织疵大幅度减少,下机一等品率也有了明显提高,台时单产提高了1 6 m 台时,产品质量理所当然会提高。4 成本分析经测算,采用原配方的浆料成本为O 2 4 元米,新配方浆料成本为0 2 8 元米,新配方比原配方稍增O 0 4 元米,但从整个织造过程考虑,织机效率明显提高,台时单产提高1 6 米台时,从布机的折旧和综合费用核算的话,降低的综合成本费用永远大于O 0 4 元米,因而新配方获得的经济效益还是可观的。5 结束语( 1 ) A S P 浆料,属中低粘性浆料,浆膜韧性好,粘着力高,无再粘性,使用后大大减少了倒头、并绞头和毛羽。( 2 ) A S P 浆料能满足浆纱生产的需要,浆液粘度稳定,粘附性好,成膜性好,调浆方便,渗透性、流动性好,经纱上浆均匀。( 3 ) 新配方虽比原配方用浆贵了O 0 4 元m ,但从综合方面考虑,最终还是取得了较好的经济效益。( 4 ) A S P 退浆方便,无污染,利于环保,社会效益好。2 0 1
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