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题题 目:目: 4M 型往复式压缩机曲轴箱的修复 姓姓 名名: 单单 位位: 工工 种种: 评评 价价 成成 绩绩: 评评 价价 人人 姓姓 名名: 评价人技术资格评价人技术资格: 4M 型往复式压缩机曲轴箱的修复摘 要 本文介绍了 4M 型往复式压缩机组合式曲轴箱出现裂纹后的修复。详细描述了裂纹补焊、箱体组装和现场调整等几个工序的施工方案,重点对假轴在组装和调整曲轴箱过程中的作用进行了分析。关键词 4M 型往复式压缩机 组合式曲轴箱 修复1 概述我厂常减压装置 2007 年扩能改造后的不凝气压缩机选用了沈阳气体压缩机厂生产的 4M 型往复式压缩机,型号为 4M10-11/5-54-BX,四列三级对称平衡型。机组投用后运行一直比较平稳,但 2009 年出现了一级缸十字头销(连杆小头瓦)止退销松脱,十字头销从销孔中滑出,导致连杆小头在十字头内无法固定,并引起剧烈撞击,巨大的撞击力传递至十字头滑道和曲轴箱,导致滑道产生裂纹,裂纹延伸至曲轴箱体,整个曲轴箱体报废。曲轴箱报废后,经讨论决定更换新的曲轴箱,同时更换严重破坏的十字头、连杆和主轴瓦,其他零部件继续使用。对新曲轴箱的裂纹缺陷采取正确的补焊工艺进行修补,并利用假轴将两半曲轴箱进行组装校正,然后到现场通过手工修配轴瓦调整间隙和偏差,经过修复后的曲轴箱运行平稳,修复工作获得成功。2 曲轴箱结构曲轴箱由两个箱体组装而成,由 HT250 铸铁铸造而成,每个箱体布置两列气缸,箱体之间由八个螺栓连接,用定位销定位,结合面加工密封槽用 O 形圈密封防止漏油,每个箱体均有四个地脚螺栓固定,曲轴箱结构如图 1 所示。新曲轴箱到货状态为两个箱体单独包装,经检查发现驱动端主轴瓦座下部的箱体上有一段微小裂纹,考虑到此部位为重要部位,承受较大的冲击力,必须对此裂纹进行修补。箱体补焊后,会发生焊接变形,将对原来加工的主轴瓦同轴度、十字头滑道的水平度以及滑道和主轴线的垂直度等精度造成影响,需要在组装过程中消除误差。两个箱体必须先行组装定位,使以上精度误差尽量减小,最终依靠手工刮削调整主轴瓦和连杆瓦来达到精度要求。针对上述问题,为完成曲轴箱的修复工作,制定了严格的修复方案,先完成补焊工作,然后再组装箱体,用假轴对轴承孔座进行修刮保证同轴度,再将组合箱体吊装到现场就位,通过修刮主轴瓦和连杆瓦调整装配精度。图 1 4M 型组合式曲轴箱结构3 曲轴箱的修复31 箱体裂纹的修复箱体裂纹位置如图 2 所示,由于铸铁材料的焊接性能较差,容易在焊接过程中引起裂纹扩展,导致修复失败。为完成裂纹修补,按照以下程序进行。1)首先对裂纹进行着色探伤,确定裂纹位置,再在裂纹两端钻 6mm 的止裂孔,用砂轮机打磨裂纹,直至裂纹全部清除,再进行一次着色检查。2)沿裂纹打磨坡口,坡口角度为 60,由于箱体较厚,选用铸铁焊条,采用多层焊,直径选择 3.2mm 和 4.0mm 两种,用 3.2 焊条打底,后几层用 4.0 焊条焊接。焊接前焊条需要在 150烘烤 2 小时。焊接电流在保证焊接质量的前提图 2 曲轴箱裂纹位置下尽量采取较小电流,焊接电流采用直流反接,减少焊接热的产生。3)焊接前将箱体局部用焊炬预热到 200250,用以减少焊缝与工件的温差,防止焊缝及热影响区发生裂纹。尽量采用小电流,短焊弧,短段焊,断续焊,分散焊,调整热影响区,焊后用小锤敲击焊缝,松弛焊接应力。4)待焊接完成后,加热到 300350用石棉毯盖保温缓冷,完全冷却后再进行着色检查确认无缺陷。将止裂孔攻丝,用丝堵填满止裂孔,并铆死丝堵。至此裂纹修复工作完成。32 箱体的组装根据图纸要求,两个箱体组装后,要求各轴承孔之间的同轴度要求不大于0.05mm。为保证曲轴箱组装精度,按下列步骤进行组装。1)组装箱体在平台上进行,先将两个箱体底板支撑平面清洁干净,放置在一个大平台上,用水平仪监测,调整平台至水平。2)在两个箱体的地脚螺栓底板平面和另外一端中部垫一组调整垫铁,每组垫铁包括一块平铁和两块斜铁,组装过程中需要保证箱体横向和纵向两个方向的水平度,横向水平度以十字头滑道作为基准,纵向水平度以四个主轴瓦为基准,在每个箱体的滑道和主轴瓦座各放置一个水平仪,垫铁布置和水平仪布置如图 3 所示。通过调整垫铁使得两个箱体横向纵向两个方向都处于水平状态。图 3 垫铁组和水平仪布置图3)为保证各主轴瓦同轴度,需要加工一根假轴,轴颈与瓦座孔尺寸相等,便于调节误差。将假轴放置在四个主轴瓦孔座内进行研磨。在轴瓦孔座内涂上红丹粉,盘动假轴,观察接触情况,并在假轴上放置水平仪检测四个孔座的水平度,用刮刀和油石等工具对轴承孔座进行修刮,直到所有四个轴瓦孔座均有接触为止,然后用螺栓联结两个箱体,拧紧螺栓过程中,时刻观察水平仪读数的变化,根据读数变化确定拧紧螺栓顺序,直至所有螺栓全部拧紧,最后重新铰配定位销孔。定位销安装完成后,整个箱体组装完毕。33 箱体的现场调整由于箱体在运输过程中颠簸,到达安装现场时不能保证原有的组装精度,必须要到现场进行调整修配才能满足装配要求。现场按如下步骤调整。1)用箱体底板顶丝和垫铁组调整水平度,水平仪布置方式同前,重新将箱体在现场调整至水平,并最终拧紧地脚螺栓,固定箱体位置。2)安装主轴瓦下瓦,将假轴直径车削到曲轴轴颈加标准轴瓦间隙大小,假轴尺寸的确定非常重要,在进行同轴度调整时,假轴直径应加上轴承间隙,这样才能保证轴瓦研磨的接触痕迹是一个标准圆,如直接用真实曲轴研磨,因孔轴直径相差轴承间隙,实际接触只是一条线接触,接触痕迹越大,轴瓦孔椭圆度越大。放入假轴,盘动假轴检查主轴瓦接触情况,通过修刮四块主轴瓦使其接触均匀,并将水平仪放置在假轴上检查水平度,所有主轴瓦同时接触且假轴水平符合标准,主轴瓦的同轴度就得到了保证。3)主轴瓦同轴度调整完成后,放入曲轴,安装上瓦,检查每个主轴瓦的轴瓦间隙,通过刮削调整到标准间隙 0.110.21mm。4)在主轴瓦调整完成后,装好每列十字头和连杆,对每列十字头滑道与主轴线的垂直度进行校正,因焊接造成的箱体变形使得十字头滑道与主轴线的很难垂直,只有通过连杆大头瓦进行调整。盘动曲轴,如果滑道和主轴线不垂直,连杆瓦的接触痕迹将分布在瓦面的边缘, ,且上下瓦交叉分布,通过刮削连杆瓦逐渐使接触面变大,当接触面遍及整个瓦面时,垂直度就能满足要求。至此,通过裂纹修补、箱体组装和现场调整,带有缺陷的新曲轴箱完成了修复,满足了装配要求。在完成气缸、活塞杆、气阀和附属系统后,机组重新开车投运,运行半年多一直非常平稳。4 结论箱体裂纹的能否成功处理很大程度取决于焊接工艺,焊接前必须钻止裂孔,焊接完成后封堵止裂孔。4M 型往复式压缩机曲轴箱有着较高的制造要求,由于结构复杂,在铸造方面存在难度,将每两列作为一个单独箱体铸造,然后再组装成一体,在结构上对组装要求非常高,重点是保证各主轴瓦的同轴度和中心高一致,我们通过假轴就能很好地找出修配点,假轴的使用为完成这项工作提供了很大的方便。十字头滑道和主轴瓦座一体的曲轴箱,主要靠制造厂的加工保证滑道和主轴线垂直度,如果箱体需要补焊,焊接变形后,一旦发生偏差较大,现场很难调整,只能通过连杆瓦进行微调。另外一种改进后的曲轴箱体结构仅将主轴系统作为一体,而十字头滑道部分另外组装到主轴箱体上,有效避免了这种偏差的调整难度。
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