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机床工作台工作时发现 X 轴电动机严重发 热,无法正常使用。经测电动机电枢电流工作 时约为额定电流的 60 例 365电动机严重发热的故障维修 故障现象:机床工作台工作时 发现 X 轴电动机严重发热,无法正常使用。经测电动机电枢电流 工作时约为额定电流的 60,但不工作时其电流也有 40左右。 分析及处理过程: 1故障分析及诊断 该机床的数控系统是北京机 床研究所引进日本 FANUC 公司技术制造的 FANUCBESK7CM 系 统。 电气常识告诉我们:直流电动机电流过大,很可能是机械方面 的阻力较大,造成电动机负载转矩过大而引起的。问题是:为什么 工作台不运动时,电动机里也会流过那么大的电流呢?这是一个机械 维修人员提出的问题,根据这一现象他断定故障源在电气部分。 为 了解决这个谜,我们在逻辑上提出了一系列问题。首先是,在电动 机中有较大电流时,机床工作台真的没有丝毫的运动吗?经用百分表 检验,证明确实没有任何位移。其次是,在电动机中有较大电流时, 电动机真的也没有丝毫的转动吗?经拆卸电动机罩盖后立即可以看到 工作台不运动时,电动机轴上的旋转变压器传动齿轮在来回转动(更 确切地说是在来回晃动一个可以用肉眼明显观察到的角度),而其他 电动机却不能观察到这一明显的晃动。接下来我们就要查明:究竟 是 NC 系统有指令要 X 轴电动机转动呢,还是电动机自己在晃动? FANUC7M 系统数控装置可以在 CRT 显示装置上显示系统的各个 参数,当查验表征伺服电动机状态的 23 号参数时,发现各轴 23 号参数值其个位数字都在迅速闪动变化,即使机床不运动时也如此。 由于 23 号参数是速度指令值,所以就容易得出两点结论:第一, 在我们错认为“机床不运动,电动机也不运动”时,电动机其实始 终没停止过运动;第二,电动机是在作微量的来回晃动。 直流电动 机伺服系统是一个闭环系统,电动机没有绝对平衡的状态(除非切断 电源),电动机总是要朝着消除偏差的方向运动,运动过头了,它又 得返回,直至位置误差等于零或近似为零为止(7M 系统用软件规定 运动定位位置与指令位置之差值必须小于 0.01mm)。直流伺服电动 机在不断的运动中达到跟踪误差为零的相对平衡状态,这种特性在 参数检查时就表现为:机床无位移指令时,速度命令值仍不会为零, 末位有闪动,但始终在某一个很小的范围内变化。 问题就清楚了: 纵向工作台即使不处于运动状态时,电动机仍在作微量的转动,但 电流如此大,很可能是负载转矩太大的缘故,这应该仍服从一般直 流电动机的规律。问题是,纵向工作台既然未做切削加工,又无位 移量,X 轴电动机的负载转矩从何而来?仔细查阅了机床的机械传动机构,并分析了 NC 系统中设定的各个跟 X 轴运动有关的参数。 6 号参数引起了我们的注意。在 7M 系统中,这是个反向间隙补偿 量。设定值 X 轴为 0.28mm,Y 轴为 0.22mm,Z 轴为 0.03mm, 回转台为 0.008mm。从机械传动机构来分析,X 轴是直线轴中最简 单的,电动机通过柔性联轴器跟滚珠丝杠直接联接,然后通过滚珠 丝杠螺母副使纵向工作台移动,它不像别的直线轴那样要经过齿轮 副等传动机构。然而,X 轴的反向间隙补偿量却比传动机构比它复 杂得多的 Z 轴大 9 倍,比负载转矩大得多的 Y 轴还大。 显而易 见,这个反向间隙设定值是在极不正常的条件下测定后设置的。顺 便提一笔,7M 系统中的 6 号参数,即反向间隙补偿量,应理解为 齿轮间隙传动链中其他间隙、丝杠与螺母间隙、工作台负荷、工作 台所处的位置等各种因素的综合结果。而有些从事数控机床工作的 人员把工作台负荷、工作台所处的位置这两个重要因素跟反向间隙 的设定则根本没联系起来。设想当在工作台上压上一个极重的工件 时,要让工作台移动 0.01mm,电动机将转过比相对于 0.01mm 更 大的角度;滚珠丝杠也相应地要作更大的扭转去推动螺母带动工作 台运动。在这种重负载条件下测定反向间隙,所测得的数值必定会 比轻负载时大,这是因为滚珠丝杠在重负载下产生了弹性扭转变形。 这种现象叫失动,而少走的距离就叫做失动量。电动机选型正确, 机械调整良好的机床,失动量会小到可以忽略的程度;机械调整不 良的机床,即使刚性良好的传动机构也会发生一定的形变而造成失 动。 根据这一原理,从机械传动图上立即分析出,X 轴电动机的 较大负载转矩只能来自纵向工作台导轨上的压板或者是导轨侧面的 镶条(假设轴承是好的)。 为了避免判断错误使机械上做太大的调整, 同时也为了证实上面的设想,做了两个试验;一是在上班后,机床 只通电源,但不做回零操作,因此,由于没有建立起绝对坐标,6 号参数就不起作用。 在这种情况下,通电 23h,机床不作任何运 动,观察 X 轴电动机是否发热。第二个试验是上班后,机床通电, 做回零操作,让 6 号参数起作用,但只留下 Y、Z 和第四轴的反 向间隙补偿值,而人为地把 X 轴的值设定为零,仍让机床通电 23h,机床不作运动,观察 X 轴电动机是否发热。试验的结果是 一样的:X 轴电动机与其他电动机一样,温度始终正常。 经过这 两个试验,证明调整机械的工作是相当重要了。在调整了纵向工作 台的压板螺钉和镶条的紧松之后,X 轴电动机的电流立即降低了, 解决的办法竟如此简单! 现在我们可以将 X 轴电动机发热的原因给 予更深入一步的解释了。数控机床制造厂家在出厂之前进行调试时, 机械调试人员为了确保机械运动精度不超差,特别是纵向工作台在 运动到行程极限位置时仍能保持工作台面和主轴中心线的垂直度,所以他们倾向于将工作台压板螺钉旋得紧一点,将镶条也旋得紧一 点。这样,纵向工作台在极限位置时不至于下垂太多而超差。但是, 这么一来就给下一步的反向间隙测量和设定留下了反常的测量条件, 即由于压板和镶条的正压力乘上摩擦因数所得的摩擦力太大,人为 地制造了一个多余的阻力矩,所以测得的反向间隙比正常情况下的 数值要大。由于这种电动机发热现象并不报警,所以极易被忽视而 让机床出厂,到了用户手里就成了百思不得其解的难题。 机床一旦 通电,做过回零操作后,绝对坐标就建立了,6 号参数也就开始有 效。这意味着电动机只要开始反转,它就必定要多转一个相当于 6 号参数值的角度作为反向间隙补偿。在 X 轴的传动环节中,由于 压板和镶条太紧,又由于 X 轴滚珠丝杠特别长,弹性扭转变形更 易产生,所以错误条件下设定的 6 号参数间隙值要比 X 轴的丝杠 螺母之间的实际间隙大得多。一般滚珠丝杠副的间隙在经过预加载 荷处理后最多只有 0.0l0.02mm,而 X 轴的 6 号参数竟有 0.28mm,这就意味着:伺服电动机虽未得到运动指令,仅在原位左 右作来回晃动,但每一次产生反转动作都必定会使滚珠丝杠螺纹面 跟螺母副的螺纹面强烈地贴合摩擦,由于压板、镶条太紧,电动机 的电流必定很大。这种情况只需维持 2-3h,即使工作台不运动,大 电流产生的热量足以使电动机发烫。 2故障处理方法 维修时,主 要进行了以下两项工作: 1)正确设置 6 号参数。FANUC7CM 系 统中的 6 号参数(反向间隙补偿值),既然是传动链间隙、工作台负 荷、工作台位置等诸因素的综合结果,所以在设定该参数时,不应 该机械地测量正反运动之间的间隙,然后将间隙补偿到“零对零”, 即将间隙补偿到极限值。我们的做法是,除非有加工圆弧变换象限 时要保证型面光滑的要求或者是其他精度上的高要求,一般情况下, 我们都设置到欠补偿的状态。 各轴的 6 号参数值全部按该原则重 新调整。 2)正确调整各轴压板、镶条等部件的紧松。各个轴,除了 回转轴外,均有由于压板和镶条等机械零件产生的摩擦力而加到电 动机上的负载转矩。压板、镶条紧松调整的依据是什么?我们认为既 不能太紧,太紧了造成电动机负荷太大;也不能太松,太松了机床 运动精度不能保证,产品质量也受影响。 经过长期摸索,我们采用 了在钳工调整压板、镶条的紧松同时、由电气人员在伺服板的检测 端子上测量电动机电流的方法进行机电参数匹配的调整。每个轴在 以 101 号参数(手动快速进给率参数)为标准速度运动时,相应的伺 服电动机中流过的电流都应根据电动机的负载转矩大小定出一个数 据,然后依据这一数据调整压板和镶条的紧松。这种调整应该成为 数控铣床二级保养中的重要项目之一。经过以上处理后,机床故障 排除。
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