资源预览内容
第1页 / 共18页
第2页 / 共18页
第3页 / 共18页
第4页 / 共18页
第5页 / 共18页
第6页 / 共18页
第7页 / 共18页
第8页 / 共18页
第9页 / 共18页
第10页 / 共18页
亲,该文档总共18页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
乳化液检测的重要 性 乳化液检测的目的和意 义 监控乳化液系统 维持较好的使用条件以下信息应作日常记录F日期和时间 F乳化液温度 F乳化液喷射压力,流量 取样乳化液取样点: 咬入点附近 喷嘴处 通往轧机管道上的取样点取样量为800毫升(全分析取样量加倍)取样后,尽快分析。因为:F减少颗粒度的变化 F防止细菌的生长 F减少油和铁粉吸附在取样瓶上的时间 乳化液检测项目 浓度 pH 电导率 酸值 皂化值 铁皂 氯离子含量 灰份 铁含量 细菌浓 度酸分离法萃取法(萃取的原油可作酸值和皂化值)用Sartorius 水份分析仪.根据乳化液的浓度控制加油量pH乳化液pH 正常为5.5 到 8.0,波动范围在 0.2 - 0.5 pH-乳化液的颗粒度大小极易受乳化液酸碱度 影响。一般而言,pH 在5-8之间,颗粒分 布恒定-由于酸,碱或盐的污染,会导致乳化液的 pH 突然变化,并同时伴随电导率的变化-由于细菌的影响会导致pH的下降,但电 导率基本不变电导率电导率反映水或乳化液中所有离子的数量多少 不同的离子对电导率的影响程度不一样 对电导率影响较强的离子按影响程度 由强到弱排列如下阳离子阴离子 1. H+ 2. OH- 3. Na+ 4. Cl- 5.SO42- 6. Ca2+ 7. Mg2+ 8. Fe3+ 9. Fe2+电导率电导率略微上升或不变但pH 缓慢下降原因: 细菌 有机酸结果:产生异味 防锈能力下降 乳化液稳定性下降电导率电导率上升同时pH 突然下降原因:酸洗线上盐酸挟带结果:防锈能力下降 乳化液稳定性下降电导率电导率突然上升但pH 保持不 变原因:酸洗线有无机盐挟带 工业冷却水泄漏进乳化液系统结果:防锈能力下降 乳化液稳定性下降 乳化液灰份上升解决方法: 改善漂洗控制泄漏电导率电导率与pH 均突然上升原因:酸洗线上中性物挟带 碱性清洗剂污染(在清洁地面和轧机时 进入乳化 液系统)结果:乳化液稳定性提高(ESI 增加,润 滑性能下降) 防锈能力下降 灰份上升解决方法: 改善漂洗避免清洗剂漏入乳化液系统酸值丁酮萃取旧乳化液中的原油来检测酸值通过比较乳化液使用后的酸值和新原油 的酸值来评定乳化液的水解速率皂化值丁酮萃取旧乳化液中的原油来检测皂化值测定乳化液浓度和皂化值是为了监控有效 冷轧油和杂油的含量有效冷轧油浓度=(乳化液皂化值/新鲜冷 轧油皂化值)*乳化液重量百分比浓度杂油含量=(1-乳化液皂化值/新鲜冷轧油皂 化值)*100%一般杂油含量应控制在20%以内,否则会 导致润滑性能下降铁皂来源于有机酸与铁离子反应导致轧后板表面清洁性变差氯离子浓度一般氯离子来源于酸洗时盐酸挟带导致钢板锈蚀解决方法 -改善漂洗 -控制漂洗水的电导率灰份灰份是乳化液中所有阳离子(Na+, K+, Ca2+, Fe2+, Fe3+),阴离子(Cl-, SO42-),铁粉和热 轧残渣(Fe2O3/Fe3O4)的总和铁含量导致铁含上升的原因:-润滑效果差 -没有浮油装置 -欠酸洗 -过滤系统去除铁粉的效果差 -冷轧过程中冷却效果差 -酸洗挟带结果: -板面清洁性差 -污染导向辊 -乳化液变灰色细 菌细菌会腐蚀冷轧油生成酸性物质, 使pH 下降乳化液正常使用时,由于辊缝间温度较 高,细菌会被杀死。但当长时间不使用并 处于静止状态时,极易生成细菌,并产生 难闻的味道。解决方法: -添加杀菌剂 -循环并加热乳化液 -重新配制乳化液 back
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号