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郑煤集团大平煤矿“10.20” 特大型煤与瓦斯突出引发 特别重大瓦斯爆炸事故 案例与分析2004年10月20日,河南省郑煤 集团大平煤矿发生一起特大型煤与瓦斯 突出引发的特别重大瓦斯爆炸事故,造 成148人死亡,32人受伤(其中重伤5 人),直接经济损失3935.7万元。事故发生后,党中央、国务院极为 重视,胡锦涛总书记、温家宝总理、黄 菊副总理等作出重要指示。国务委员华 建敏、国务院副秘书长尤权及有关部委 主要领导组成国务院工作组赶赴事故现 场,指导抢险救灾工作和事故调查工作 ,并看望了事故受伤人员和慰问了参加 抢险的救护队员。主要内容1 、矿井基本情况2 、事故情况及其分析2.1 突出事故及其分析2.2 瓦斯爆炸事故及其分析3 、 事故性质4、 教训与建议1、矿井基本情况n 大平煤矿隶属于郑煤集团公司,n位于登封市与新密市交界处(郑州市西南60 km)。大平煤矿位于郑州市西南大平煤矿位于郑州市西南60 km60 km1 1、矿井基本情况、矿井基本情况1、矿井基本情况n 大平煤矿四证(即:采矿许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资格证)齐全。n1982年开始建井,1986年建成投产。n矿井原设计生产能力60万吨/年。2000年至 2001年进行了矿井通风系统、提升系统改造, 2003年矿井核定生产能力130万吨/年n2004年19月份累计生产原煤96万吨。立井单水平上下山开拓方式立井单水平上下山开拓方式; ; 抽出式混合通风。抽出式混合通风。2 2个采面,个采面, 5 5个煤巷掘进面个煤巷掘进面 ,3 3个岩巷掘进面个岩巷掘进面0303年为高瓦斯矿井年为高瓦斯矿井煤尘具有爆炸性煤尘具有爆炸性 煤自燃发火期煤自燃发火期2 26 6个月个月 井下建有瓦斯抽放系统。井下建有瓦斯抽放系统。 矿井安装有矿井安装有KJ90KJ90安全监控安全监控 系统系统1 1、矿井基本情况、矿井基本情况2、 事故情况及其分析2.1 煤与瓦斯突出事故及其分析2.1.1 突出事故简况2004年10月20日22时09分,21轨道下山岩石掘进工作面(距地 表垂深612m)发生特大型延期性煤与 瓦斯突出。 22时09分12秒22时12分26秒 瓦斯浓度从0.12%升到40%以上.大平煤矿大平煤矿“10.20”10.20”事故瓦斯突出及扩散过程演示事故瓦斯突出及扩散过程演示22时31分31秒22时35分15秒, 瓦斯浓度从0.17%升到4.0%.21轨道下山岩石掘进 工作面,突出煤岩量约 1894t,瓦斯量25万m322时32分16秒22时39分45秒, 瓦斯浓度从0.5%升到6.3%.m2.1 突出事故及其分析 2.1.1 突出事故简况: 突出地点21轨道下山岩石掘进工作面(标高-282m、距 地表垂深612m)。 突出时间2004年10月20日22时9分。 突出类型特大型煤与瓦斯突出。 突出强度突出煤岩量为1894 t,瓦斯量约25万m3。2.2.1 突出事故及其分析2.1.1 突出事故简况延期性特大型突出:延期性特大型突出:n 当班为掘进班,放炮员领 有炸药和雷管,但在事故后清 理的现场却没有发现炸药和雷 管,即在现场清理突出物过程 中没有发现炸药或雷管;专家 组与技术组在突出现场勘察时 ,发现该工作面的炸药箱内没 有炸药(见照片)。说明炸药 和雷管已用于放炮。突出现场的空炸药箱2.2.1 突出事故及其分析2.1.1 2.1.1 突出事故简况突出事故简况延期性特大型突出:延期性特大型突出:n 突出的上一班是喷浆班, 但据现场勘察,巷道壁锚喷 的末端(即图中的锚杆处) 到突出孔洞的距离尚有1 1.5 m未锚喷新岩壁,表明这 是当班放炮的进尺。突出孔洞与端头锚杆锚杆端头延期性特大型突出:延期性特大型突出:n 当班在上部车场的付忠义在突出的高浓度瓦斯 到来之前先闻到了严重的刺鼻气味(炮烟味)。n 在距工作面迎头321m处发现了窒息牺牲的放炮 员,他身上挎有一台放炮器,身下压着一盘放炮母 线。这说明他已经完成了放炮、躲炮烟、收放炮母 线等工序后,突出尚未开始,而是在他外撤过程中 发生了突出,即从放炮到突出的发生之间存在有数 十分钟的时间间隔这就是这次突出的延期性。2.1.2 2.1.2 煤与瓦斯突出的直接原因:煤与瓦斯突出的直接原因: 突出地点具备了发生煤与瓦斯突出的条件: n位于向斜构造的轴部; n位于落差约10m的逆断层处。2.1.2煤与瓦斯突出的原因: 突出地点垂深达到了612m; 地层垂直应力达到15MPa左右; 推算煤层的瓦斯压力可能在2MPa以上; 煤质松软,煤的坚固性系数f仅0.12; 煤的瓦斯放散初速度快,P达31; 煤的破坏类型为IV、V类煤。2.1.2 煤与瓦斯突出的原因: 21轨道下山岩石掘进工作面地处矿井深部,放炮揭穿地质构造复杂的逆断层, 该矿为高瓦斯矿井,对矿井开采深度增加可能带来的瓦斯等级升高没有引起足够重视。 瓦斯地质预报工作不到位,没有及时预测到21岩石下山掘进工作面遇到的逆断层 煤与瓦斯突出是一种复杂的矿井瓦斯动力现象,到目前为止,各种地质、开采条件下煤与瓦斯突出发生的规律还没有完全掌握。2.1.3 煤与瓦斯突出事故的应急预案要点调 度 室 1、向矿长、总工报告; 2、向公司调度室报告,向救护队报警 3、按预案召集有关人员矿 长总 工决 定根据灾情 和总工 意见 做出决策命 令 1、切断突出区、瓦斯排放区及逆流区电源 2、撤出灾区和受威胁区的全部人员 3、派人到回风井口周围地面检查瓦斯 设置警戒区熄灭区内火源,严禁机动车进入 4、立即组织成立抢险救灾指挥部,指令各单位执行应变任务意 见 1、切断灾区电源 2、撤出灾区和受威胁区的全部人员 3、恢复通风、加速瓦斯排放,检测检测瓦斯、 4、营救堵埋人员 5、加强观测灾区通风主 通风机,保证正常运行 与警戒禁火管理判 断 1、瓦斯逆流波及范围 2、突出煤量突出物抛掷距离 3、通风系统与设施破坏程度查 询 1、突出地点及灾区范围 2、灾区人员分布 3、瓦斯逆流及范围 4、通风系统破坏情况 5、主通风机运行情况 6、诱发瓦斯爆炸与火灾情况救护队 1、建立井下 救护基地 2、侦查灾区 灾情,抢救遇 难人员 3、恢复通风通风区 1、检测灾区外 和回风井口周 围瓦斯与风量 2、修复通风设 施,恢复通风机电科 1、切断灾区电源 2、确保主通风机、 空压机、瓦斯泵运 行 3、运输提升人员 4、运送抢险物资医院抢救 治疗 伤员通讯恢复或建立 通讯系统, 保证信息 畅通安全监测修复监测 设施、 确保系统 正常运行其它部门按预案和 矿长命令投 入抢险救灾2.1 突出事故及其分析 2.1.4 该案例应急处置失误分析n事故发生后,没有立即成立抢救指挥部10月20日瓦斯监测系统显示:22时09分12秒, 至22时12分26秒,短短3分14秒21岩石下山 掘进工作面瓦斯浓度由0.1% 突然增加到 40%以上,随后13051上副巷掘进工作面、 13121采煤工作面、13瓦斯抽放泵站、15下 车场等地点相继瓦斯超限, 22时30分矿调度 室接到13121采煤工作面瓦检员汇报,13121工作 面进风巷瓦斯超限,浓度达6,矿调度员向值班 矿领导和调度室主任做了汇报,但其间没有按规 程规定立即成立抢救指挥部,。2.1 突出事故及其分析 2.1.4 该案例应急处置失误分析n事故区瓦斯浓度普遍严重超限,没有采取撤离人员与停电措 施,没有果断采取控制事故、切断事故灾害链措施通风调度室值班员,在接到井下瓦斯超限的报警后,既 没有按规定采取停电撤人的措施,也没有向矿领导和有关部 门报告;通风科值班领导,不坚守值班岗位,擅离职守,致使安 全监控系统长时间报警得不到及时有效的处理;矿调度室值班员,对 21岩石下山等17处安全监控系统 长时间报警,未按规定及时采取停电撤人的措施;约22时35分调度室值班员按调度室主任安排,通知通风 科、安监大队及安监科查清瓦斯情况,仍没有按规定采取停 电撤人的措施。n电火源隐患引爆继发灾害22时45分接西风井主通风机司机汇报,西风井主通风机 掉闸停风;22时47分接到井下中央变电所机电工汇报,听到 一声响,西大巷有烟。随后调度室主任向郑煤集团公司调度 室汇报发生事故,并通知大平矿救护队进行抢险救灾。2.1 突出事故及其分析 2.1.5 另案例应急处置得当n2005年8月23日1时21分焦作九里山矿东翼一 水平下山采区15采区15051区段煤巷掘进工作 面放炮诱导发生特大型煤与瓦斯突出,突出 煤量2397 t,瓦斯量23.25万m3,突出后造成 15和13采区大面积逆流,逆流最大距离800 多m,由于及时果断采取撤人停电切断事故 灾害链措施,救灾方案得当,没有造成人员 伤亡。2.1 突出事故及其分析 2.1.5 另案例应急处置得当n突出点瓦斯地质条件:n突出地点标高-356m,距地表垂深450m。n按上下区段煤层瓦斯含量测定结果推断突出点瓦斯含量为 32m3/t,瓦斯压力为1.5MPa左右。(注:附近揭煤前实测瓦 斯压力0.86MPa,瓦斯含量22.05m3/t。 )n突出点已掘过落差2.5m、倾角65o的正断层 23.6m。n该区段煤层平均厚度5.2m,突出点实测煤厚6.3m。n煤层倾角10-12o。n突出点整层为类破坏构造煤,f=0.16。2.1 突出事故及其分析 2.1.5 另案例应急处置得当n以往突出情况及瓦斯涌出量:n工作面正常瓦斯涌出量2.1m3/min,最大涌出量2.7m3/min。n15采区已发生突出6次。n防突措施及参数:n该巷前59.6m掘进采用小直径42mm排放孔措施(5排孔,每 排12孔,共60孔,沿巷道中线投影长 7 m,终孔控制在巷道 轮廓线外 2-4 m;n该巷掘进59.6m后措施作用范围加大,孔径加大,孔数减少 ,由排变抽,即改为孔径89mm预抽瓦斯措施, 3排孔,每 排10孔,共30孔,孔深 10 m,终孔控制在巷道轮廓线外n 4 m,底孔控制在巷道底板以下1.5m ,黄泥封孔,封孔长 度0.4m)2.1 突出事故及其分析 2.1.5 另案例应急处置得当n效检孔位不当,查不出实际危险:,突出前实测q1.5 L/min,S=2.2 L/m .实际上,突出前掘进头前方存有措施孔 150-210个,效检孔难以避开措施孔,在停抽后煤体处于负 压状态立即进行效检,指标反映不出巷道危险程度。(注: 该巷道始终采用R 值指标,进行效检41次,超标7次,检出率17% )n突出预兆与动力现象显现:此次突出前 4.2 m处放炮时曾发生煤体外移0.2- 0.3m,炮后瓦斯浓度13.6%,9h才降至1% ,以后掘进期间发 生响煤炮、喷孔现象严重。n措施侧方上下方作用范围不够:此次突出孔洞位于巷道的上 下隅角,表明措施孔未能将巷帮危险消除。2.1 突出事故及其分析 2.1.5 另案例应急处置得当n具体应急处置过程:n 8月23日零点班,放炮前掘进工作面瓦斯浓度0.32% , 放炮撤人地点在15轨道下山五横贯口以上5m反向风门外n1点21分拉炮,炮响后约1分钟,听到15051 区段巷内又 发出一声巨响,同时看到五横贯内一股黑烟冲出来,n拉炮地点所有人员发现异常后立即撤到东轨道大巷安全地 点。n地面瓦斯监测站值班人员及时将15采区瓦斯异常情况向调 度室 汇报。n调度员迅速向值班领导、矿长和总工程师汇报。n 矿领导决定 :从生产变电所切断东部采区所有电源,调度室通知东部所有人员立即升井。2.2 瓦斯爆炸事故及其分析 2.2.1 瓦斯爆炸事故简况: 瓦斯爆炸时间2004年10月20日22时40分。 瓦斯爆炸(火)源点在西大巷与11轨道石门交汇点附近的西大巷内, 架线电机车取电弓与架线的电火花引发瓦斯爆炸。 瓦斯爆炸波及范围矿井西翼进风系统,13、15、11、21四个采区和 矿井西翼回风系统。大平煤矿大平煤矿“10.20”1
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