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冶金煤气事故预防与控制万成略中 国 金 属 学 会 冶 金 安 全 分 会秘书长 中钢集团武汉安全环保研究院教授级高工一、煤气事故案例分析 二、煤气事故控制要素 三、煤气事故的预防 四、煤气使用安全 五、煤气操作与检修安全 六、煤气的检测与监控一、煤气事故案例分析1、山西临汾志强钢铁公司“8.24”高炉煤气中毒事故 p事故概况 2009年8月24日,1#高炉烘炉由2#高炉供煤气转为3#高 炉供煤气,2#高炉休风以后, 3#高炉煤气管道需打开向1# 高炉供煤气。在关闭3#高炉煤气管道的煤气蝶阀后,打开其 后的眼睛阀的作业过程中,4个作业人员中毒,监护人和赶 来救援的值班工长也中毒 。其中3人死亡,重度中毒1人。 p 事故要点:1、4#煤气蝶阀关闭以后,煤气压力表显示2KPa,技师 顺手将煤气压力表下面的排污阀开了一下(煤气压力表、 排污阀通过三通连接),然后再关闭,此时煤气压力显示 为零,就开始组织热风工上高位平台,进行翻3#眼睛阀操 作;2、四名热风工带上煤气报警器、两套防毒面具上到了 3#眼睛阀平台(平台距地面7.2m,面积约4平方米),现场 测试煤气报警器不报警,带着防毒面具工作不方便,就摘 掉了防毒面具 3、控制眼睛阀的两根丝杠松开,大锤砸管钳拧不动丝 杠眼睛阀松动了10cm左右,突然一股煤气从松动的法兰处 喷出 ; 4、1人叫 “快撤”,但为时已晚,没有地方躲,此人 就趴到了平台的西边,另3人中毒倒在了平台的东面 ;5、在下监护的人发现情况不正常,便爬上无护笼的直 梯去抢救,中毒摔在地上6、值班工长带领人到现场抢救,在系绳子(用绳子将中毒者放下来)过程中也中毒,从约6米高度掉了下来。 p事故原因分析1、违反“冒煤气作业,操作人员应佩戴呼吸器或通风 式防毒面具 ”的规定;2、眼睛阀没有完全切断,错误地判断煤气管道内没有 压力;3、作业场所没有逃生及救援通道;2、山西襄汾县强盛铁合金厂“918”煤气中毒 p事故概况2009年9月18日强盛铁合金临时停产检修,要检修东 烧结阀 盖密封箱体盖板等。10时许高炉休风,16时25分 后高炉复风,此时烧结平台下阀盖密封箱体内进行焊接作 业 的3人中毒,1人焊好盖板爬出人孔时中毒,平台上配 合检修者立即去关煤气阀门,将阀门关闭后自己即晕倒在 阀门平台区 。此次,造成4人死亡,1人轻微中毒。 p事故要点:1、10时05分高炉休风。11时甲班开始检修,当班作业 者没有按规程要求关闭煤气阀门和打开煤气放散阀 ;2、16时30分,乙班4人在没有确认煤气阀门是否关闭 、放散阀是否打开,没有办理进入箱体内作业工作票证, 也没有检测箱体内煤气浓度的情况下,先后进入阀盖密封 箱体内进行焊接作业;3、18时25分高炉复风,高炉技术员电话告知厂长说高 炉要引煤气,厂长回复说行。4、1人已从箱体内出来得到厂长通知高炉已引煤气,又 进入箱体催促另3名作业人员说快点干;5、1人在人孔处正在焊接最后一个盖板,当其焊好爬 出人孔时,感觉头晕、眼花、说不出话,即晕倒在平台西 侧;6、1人在平台上配合检修,发现人孔处中毒者,立即 去关煤气阀门,将阀门关闭后自己即晕倒在阀门平台区;7、东烧结平台下的人感觉到有煤气,上去关阀门时, 发现阀门区的中毒者,便大声喊叫“快救人”。该厂人员听 到喊叫相继赶到东烧结平台,立即开展抢救;8、人孔处中毒者清醒后告知抢救者说箱体内还有3人 ,箱体内的3人救出后和阀门区中毒者送往医院经抢救无 效死亡。p事故原因分析1、在检修前,甲班没有按规定关闭煤气阀门、打开放散 阀,违反安全操作规程作业;2、乙班在没有办理工作票、没有确认煤气阀门的状态、 没有进行箱体内煤气浓度检测、没有准备安全防护设施、没 有指派专门的安全监护人员的情况下,安排组织人员进入箱 体内违章作业;3、在得知已经输送煤气,没有采取关闭煤气阀门、打开 放散阀等措施的情况下,未能及时组织撤出人员,导致事故 发生。4、在没有采取任何安全防护措施的情况下,发现煤气泄 漏,盲目冒险去关煤气阀门,导致中毒死亡,造成事故扩大 。3、新余钢铁公司“126” 中毒事故p事故概况2009年12月6日,新余 钢铁公司焦化厂2#干熄焦 的旋转密封阀出现故障,三 名协助处理故障的焦炉当班 工人中毒死亡;1人未佩戴 呼吸器进行施救,中毒死亡 ;最终共导致4人死亡、1 人受伤。旋转密封阀2#干熄焦冷却循环气体事故要点:1) 2009年12月6日4:28分,新钢公司焦化厂2#干熄焦的 旋转密封阀的故障;安排焦炉当班工人协助2名巡检人员进 行处理;2)因系统内可燃气体浓度较高,干熄焦主控人员要1 巡检人员先去打开氮气阀稀释系统内的可燃气体浓度;3)另1巡检人员在已打开的2#干熄焦旋转密封阀人孔 旁 与3名焦炉当班工人会合;4)该名巡检人员要去找个钩子处理旋转密封阀里面的 异物,走前说:在他未返回之前不能进行作业,并提醒此处 危险要他们离开;5)当他找来钩子时发现 他们三人都不见了,经寻找 看到他们三人均倒在人孔内,就连忙往外拉人,但他感到呼 吸困难手脚无力,就立即离开现场,同时用对讲机向主控 室呼救;6)干熄焦主控人员及前1名巡检人员等人听到呼叫后 就从不同岗位迅速赶到现场进行抢救;还同时通知了调度 室、120、公司消防队等单位 ;7)在施救过程中干熄焦主控人员不听他人劝阻且未佩 戴防护器具而中毒倒在人孔内;8)其他人佩戴好空气呼吸器后与赶来的消防人员将中 毒人员救出并送到医院抢救。p事故原因分析1)三名焦炉当班工人在巡检工还未关闭平板阀门的情况 下打开2#干熄焦旋转密封阀人孔进行故障处理,导致有毒有 害气体(气体主要成份为一氧化碳、二氧化碳、氮气等)从 打开的人孔处冒出,造成中毒事故,违反该厂有关的规定,2)巡检人员在发现2#干熄焦旋转密封阀人孔打开后未 及时确认平板阀门是否关闭而离开现场找工具,也没有采取 有效措施使三名焦炉当班工人离开危险场所;另一巡检人员 在发生事故到达现场后也未及时关闭平板阀门。两名巡检人 员作为处理故障的主要人员,未切实履行工作职责;3)在未佩戴空气呼吸器的情况下冒然进入危险区域,导 致事故扩大。4、河北内丘顺达冶炼公司“1.18”煤气中毒事故p事故概况2010年1月18日上午8时30分左右, 河北新 鼎建设有限公司的6名检修施工人员进入内丘顺 达冶炼公司2号高炉(4403)炉缸内搭设脚手 架,拆除冷却壁时,造成6名施工人员煤气中毒 死亡。事故要点:1)11月22日2号高炉因炉凉造成高炉停产 检修;2)1月6日15时30分竖炉因生产需要开始 恢复生产,顺达冶炼公司将2号高炉净煤气总管 出口的电动蝶阀和盲板阀(眼镜阀)打开,由1 号高炉产生的煤气向竖炉提供燃料供应 ;3)1月16日17时56分,竖炉停止生产, 将2号高炉的电动 蝶阀关闭,而未将盲板阀(眼 镜阀)关闭;4)在2号高炉检修期间干式除尘器箱体的进、出口盲 板阀(眼镜阀)处于未关闭状态,箱顶放散管处于关闭状 态,2号高炉重力除尘器放散管处于关闭状态;5)高炉检修施工人员在进入炉内作业前,也未按规 定对炉内是否存在煤气等有害气体进行检测,在煤气浓度 超标的情况下,盲目进入炉内进行作业 p事故原因分析1) 停产检修的2号高炉与生产运行的1号高炉连通的 煤气管道仅电动蝶阀关闭,而未将盲板阀(眼镜阀)关 闭,未进行可靠的隔断;2)检修期间2号高炉煤气净化系统处于连通状态, 各装置放散管处于关闭状态;1号高炉的煤气经2号高炉 干式除尘器箱体与重力除尘器到达2号高炉炉内;3) 2号高炉检修前,施工单位与生产单位双方均 未对2号高炉净煤气总管的盲板阀(眼镜阀)是否可靠切 断进行有效的安全确认;4)检修施工人员在进入炉内作业前,未按规定对 炉内是否存在煤气等有害气进行检测;5)双方未制定检修方案及安全技术措施,均未明 确专职安全人员对检 修现场进 行监护作业 5、河北武安市普阳钢铁公司“1.4”煤气中毒 事故p事故概况:2010年1月4日,河北省武安市普阳钢铁公司南平 炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连 接后,未采取可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤 气泄漏到2号转炉系统中,造成正在2号转炉进行砌 炉作业的人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。 普阳钢铁事故图示插板阀 碟阀1#风机放散塔三通阀3#风机水封 逆止阀U型 水封盲板煤气柜2号转炉1号转炉插板阀 蝶阀总回收 管道人孔事故要点:1)运行中的1#转炉煤气回收系统与在建的2#转炉 煤气回收系统共用一个煤气柜;2)与在建的2#转炉连通的的水封逆止阀、三通阀 、电动蝶阀、电动插板阀(眼镜阀)仍处于安装调试 状态;3)1月3日上午,1#转炉停产,为使2#转炉煤气回 收系统与现系统实现工程连通,约10时30分,三叶公 司在将3#风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板起隔断 作用的盲板切割出约500mmx500mm的方孔时,发生2人 中毒死亡事故,施工人员随即停工。4)事故现场处置后,当班维修工封焊3#风机入柜 煤气管道上的人孔,(未对盲板上切开的方孔进行焊 补); ;5) 当班风机房操作工给3#风机管道U型水封进行注 水,见溢流口流出水后,关闭上水阀门;6)1月3日13时左右1#转炉重新开炉生产; 1月4日 上午,2#转炉同时进行砌炉作业。7)1月4日约1 0时50分,应炉内砌砖人员要求,到 炉外提升机小平台来取炉砖尺寸人员突然晕倒,小平台 上一起工作的2名人员去拉但未拉动,并感到头晕,同 时意识到可能是煤气中毒,马上呼救。事故原因分析1)在2#转炉回收系统不具备使用条件的情况下,割除 煤气管道中的盲板,煤气柜内(事故时1#转炉未回收)煤 气通过盲板上新切割500mmx500mm的方孔击穿U型水封,经 仍处于安装调试状态的水封逆止阀、三通阀、电动蝶阀、 电动插板阀充满2#转炉(正在砌炉作业)煤气回收管道, 约10时50分,煤气从3#风机入口人孔、2#转炉一文溢流水 封和斜烟道口等多个部位逸出;2)U型水封排水阀门封闭不严,水封失效,导致此次 事故的发生(从1月3日13时注水完毕至1月4日1 0时20分左 右,经过约2 1小时的持续漏水,U型水封内水位下降,水 位差小于27.5cm(煤气柜柜内压力为2.75 KPa),失去阻 断煤气的作用) 3)U型水封未按图纸施 工,未装补水管道,存 在事故隐患;排水阀门警示:煤气是一种易燃、易爆、易中毒的危险 物质,在煤气生产(回收)、净化、输配、 储存和使用的各个环节,都有发生煤气 事故 的可能性,尤其是在生产检修阶段。煤气在冶金企业具有十分重要的地位, 是节能降耗的关键所在。我们必须做好煤气 事故预防与控制,遏制煤气事故的发生。二、煤气事故的控制要素了解煤气事故的控制要素,只有将煤气控制在可接受的 安全范围内,才能用好煤气这个二次能源,遏制煤气事故 的发生。1、煤气中毒事故(1)CO的毒性煤气中毒有时也被称为一氧化碳中毒。由于CO具有多 种引起缺氧的作用,其与血红蛋白(Hb)生成碳氧血红蛋 白(HbCO)的能力要比O2与血红蛋白(Hb)生成氧合血 红蛋白(HbO2)的能力大200300倍,阻断了血液输氧, 是煤气中毒的罪魁祸首。 CO浓度 mgm3(PPM)作业时间人体反应30(24PPM)8小时无反应50(40 PPM)2小时无明显后果100(80 PPM)1小时头痛恶心200(160 PPM)30分钟头痛晕眩500(400 PPM)20分钟中毒严重或致死1000(800 PPM)12分钟中毒死亡(2) CO 响应浓度煤气中毒程度取决于CO进入人体后血液中产生的HbCO含 量。人体内正常水平的HbCO含量为0.5%左右,安全阈值约为 10%。当HbCO含量达到25%30%时,显示中毒症状,几小时 后陷入昏迷。当HbCO含量达到70%时,即刻死亡。我国作业 场所最高允许浓度为30mgm3(24PPM)2、煤气的爆炸事故煤气浓度进入爆炸范围,就有爆炸的可能。通常 认为,煤气的爆炸下限越低,爆炸的可能性
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