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提高油管 试压一次合格率,小组名称: 作业九队QC 小组课题编号: JX04-24小组类型: 现场型发布人: 任考君单 位: 井下作业公司第三作业大队,目 录,一、 小组简介 二、选题理由 三、 现状调查 四、预期目标 五、 要因分析 六、要因验证 七、 制定对策 八、对策实施 九、 效果检查 十、巩固措施 十一、 今后打算,一、小组简介,1 小组名称:作业九队QC小组。 2 小组情况:小组成立时间:2004年2月小组活动时间:2004年2月-12小组活动次数:20次成员参加率:95%,3 组织结构,1、2002年以来,我队一直负责采油三厂高阳工区、河间工区、开发大队等区块的油水井维护性作业任务。由于河间工区的河一联区块,里一联区块是采油三厂开发时间较早的区块之一。因各方面的原因,未能对油井内的油管进行全面的更新。经过多少年的生产作业,致使油管超期服役。造成油管的磨损加大,经常发生因油管原因而返工的工序,给我队的创收和信誉带来许多不利。2、在市场经济条件下,作业队伍要想占领市场,获得大的发展,就必须提供可靠的作业质量和一流的服务质量。我们通过开展QC小组的活动,认真提高施工质量水平,进一步增强我们的服务意识,树立我们用一流的服务和可靠的质量取得用户的信赖与赞誉的观念。,二、选题理由,3 近几年以来,我队每年都发生几起因油管试压不合格,而使工序返工的事情。不仅给本队的声誉造成佷大的影响,也极大影响了我队的争效创收工作。故此、我QC小组将“提高油管试压一次合格率”做为活动主题,来解决工作中一些实际问题。4、甲方的试压标准是,油管打压7.0MPA,经10分钟压力下降小于0.3MPa为合格。,三、现状调查,为了找出影响油管试压合格的关键因素,我们小组成员查阅了我队自2000年以来所有油井施工资料。从中统计出二次油管试压的油井,进行分析。,分析1:,分析2: 我们继续查阅作业日报表及施工总结,分析进行二次试压的原因。,分析2:,饼图分析,69.7%,17.3%,6.5%,6.5%,通过四年来的资料分析可以看出,平均每年有7口油井需进行二次试压,油井二次试压的百分率平均为11.5%,最高达到了17%,主要原因是油管丝扣漏失占69.7%,还存在油管打爆占17.3%、工具漏失等原因。,四、预期目标,1、尽量减少因油管丝扣漏失而造成的二 次试压,争取将油管二次试压率控制在5% 以内。 2、通过开展QC活动,全面提高职工的质量 意识和服务水平。 :,五、要因分析,操作不标准,不按规范操作,油管不合格,未用密封材料,工具内漏,压力不够,注意力不集中,素质不高,培训不够,责任心不强,制度不严,个人学习不够,管理,材料,设备,人,丝 扣 漏 失,六、要因验证,1、压力不够 油管上扣的压力一般控制于9.0MPa,就可以达到合适的上扣扭矩。通过检查,在液压油足够的情況下,调节溢流阀,压力可在0-16.0MPa内任意.变化。而若液压油缺失的情況下,压力仅能达到7.0MPa,远达不到上扣的压力要求。-是主要原因 2、工具内漏 目前采油三厂所使用的抽油泵,都是由生产厂家直接提供。这些泵在出厂前都必须试压15.0MPa,且保持15分钟压降不超过0.3MPa,才可出厂,供用户使用。-不是主要原因,3、制度不严 对上卸油管及油管的维护都有严格的技术标准(SY/5587.6-93 起下油管作业规程),如下油管前效正井架,左右偏差不超过5CM,前后偏差不超过10CM;起下油管用小滑车;下油管涂抹丝扣油,保持丝扣的清洁等等。但经过我们对高30-34井的几天跟班检查,小班工人往往不严格执行标准。-是主要原因 4、个人学习不够 在我们对作业班组成员进行的简单调查中,问及油管的一些普通问题时,如油管的锥度、丝扣数、上扣扭矩及油管标准,能够完全回答正确的仅有一人。-是主要原因,5、油管不合格 油管使用时间较长,反复起下,必然造成油管丝扣磨损,我们对宁2-5的油管进行检查时,发现其油管丝扣锥度合格率仅为60%,完全不能继续使用的占到10%左右。但只要检查认真,措施得当,更换及时。-不是主要原因 6、未涂密封脂 丝扣油既能起到润滑作用又能起到密封作用,我们曾经以下20根油管分别采用密封脂加密封套、密封套、密封脂和不用密封措施进行实验,用同样的扭矩上紧丝扣,打压7.0Mpa,经十分钟压力分别下降0、0、0.1、0.3。同时,不采取任何密封措施的丝扣,上扣时丝扣间发出刺耳的声音,卸扣后丝扣沾满毛刺,说明油管丝扣磨损严重。-是主要原因,7、培训不够 作业队伍职工每周二都要进行理论知识的学习,而且每个月必须进行一次技术考核,同时大队开展每季度的抽考,其成绩与绩效工资挂钩,一定程度上促进了职工的学习热情。-不是主要原因 8、责任心不强 实际工作中,有的工人为了图省事,往往不按操作规程施工,缺乏执行标准的自觉性。检查中发现:职工一看有队部或大队人员上井,就找这找那,应付了事。-是主要原因,七、制定对策,八、对策实施,1) 为解决压力不足的问题,我们要求作业班组每班必须对液压油进行交接班,确保液压油处于净满状态,保证供油充足及良好的散热效果;同时我们也请动力队每两个月对液压系统进行一次清理,以保证滤芯干净清洁,供油畅通、压力传递准确。通过动力队对液压系统清理,补充液压油。在间12-9井施工中,油管上扣保证在9.0MPA,试压时打压7.5MPA,经10分钟压力不降,取得明显的效果。,2) 为解决制度不严的问题,我们加大对各项制度的执行力度,从二00四年四、五月份的检查情况来看,检查出违反操作规程的情况在逐渐减少,分别为2次和0次。并对不按要求进行操作的有关人员,进行了处罚,扣其当月奖金;同时要求技术人员跟班作业,严把质量关。,3)为解个人学习不够的问题,二00四年四月份以来,我们先后对全队的职工进行基本操作技能的培训,并成立以队长为组长的考核小组,分三期对全队的十五名职工进行技能考核,通过三次的学习考核,全队的操作技能成绩都有很大提高,因此我们将技术演练作为一项重要的、长期的工作来抓。,4)为解决密封材质的问题,我们根据油井不同的情况,采用不同的密封介质。对老井根据个人经验或借助工具进行丝扣检查,以确定是用丝扣油或者密封套进行密封,但对于一般井内的平式油管,基本上都是加密封套的方式进行润滑和密封。今年我队所完成的宁2-5井,动液面1700米,泵挂2000米。以前每年都要作业3-4次,功图返应油管漏失,是三厂有名的老大难井。这次作业,我QC小组充分发挥我们的研究成果,在完起油管后,认真检查每根油管本体及丝扣,没有发现明显的损伤。下油管过程中,我们按老井的操作规程,认真按标准给每根油管都戴上密封套,涂抺丝扣油润滑,严格按标准扭矩上扣,试压中经充分脱气。油管打压10MP,经过10分钟的稳压后,压力下降0.2MP 。该井经过近半年的生产,目前依然保持10余方的产液量,受到甲方的好评。,5) 为提高全队职工的责任心,完善责任制度和监督机制,成立了监督小组,着力培养全队职工的责任意识,通过半年来的统计,我队未发生一起因责任原因而引起的问题。,九、效果检查,1、经过小组成员的努力,我作业九队本年度共完成油井73口,油管试压均一次合格。极大的节省了俢井周期,取得了良好的经济效益,提高了本队的声誉. 2从经济利益来讲,甲方给的二次试压费用是每米1.5元,平均泵挂是1800米,特车费用是1340元,则收入为:1.51800+13404040元支出是:起下的油管根数X动力队的收入+特车1天的人工费+班车费187 2 5.39+900+1200+1004355.86收支差额为:收入-支出4040-4355.86-315.86元。 以前平均每年需7口油井二次试压,通过QC活动,将二次试压降低到每年3口,每年减少了4口计算,则全年节约的费用为315.86 41263.44元;同时,可节约4天的作业时间,完成一口检泵井的作业。创得有产值30000+1263.4431263.44 元. 由此可知,我们只要这样的返工工序少干一项,就可为队里节省315.86元的费用,同时节省出的时间,可为队里创造更多的经济利益。,十、巩固措施,通过全体成员的共同努力,今年我队共作业73口井,均一次试压合格,油井二次试压率为零。我们今年的目标已经实现,但我们不是为了这暂时目的,而是为了长期坚持下去。一年的实践充分证明,实现油井一次试压合格不是不可能的,关键在于领导干部的精心、技术人员的细心、施工人员的用心,因此QC活动应该经常化、制度化、广泛化,完善有关制度,加强活动管理,不断提高大家对此项活动的认识。,十一、今后打算,目前来看,QC活动小组成员的力量是有限的,仅仅依靠QC小组成员的努力是不够的。我们要将更多的人员组织起来,让他们都来参与这一活动。QC活动小组成员要起带头作用,带领各班组成员,学习技术,参加技能培训,提高每个工人的技术素质,提升全队的整体技术水平,创造一流队伍,不断挖潜增效。同时,因油管破损而造成的二次试压,是影响试压合格率的另一因素。在新的一年中,我们将以“降低油管破损机率”为主要课题,开展QC活动。,
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