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资源描述
1、某厂废水 3000m3/d,拟采用普通多层滤料池先进行预处理,设计滤速 6m/h,滤池数为2 个,滤池工作周期 24h,反冲洗后停运 40min,考虑 5%水厂自用水量(包括反冲水)和取短的反冲洗时间,则每个滤池面积至少为多少?A 10.42m2 B 10.76m2 C 10.93m2 D 11.30m2 2、某化工厂以甲醇为原料生产甲醛,排出的废水 COD 浓度达到 18000mg/l(甲醛浓度为1500mg/l)以上,有研究表明甲醛浓度超过 150mg/l 对厌氧菌有抑制作用,试分析采用以下哪种处理工艺最适宜?A UASB B 折流式厌氧反应器 C IC 反应器 D 厌氧生物滤池3、某城镇污水处理厂处理污水量 mg/l=5000m3/d,污水 CODcr 为 350mg/l、BOD5 为150mg/l、SS180mg/l、PH6-9,拟采用两级生物接触氧化法处理,使出水中有机物排放浓度达 GB18918-2002 一级 B 标准,设计人员根据试验资料确定填料容积负荷为1500gBOD5/(m3.d),气水比为 8:1,接触时间 2h,第一级出水 BOD570mg/l,下面关于接触氧化池设计不合理的是哪项。A 设计第一生物滤池有效容积为 266.7m3,第二生物滤池为 166.7 m3B 取填料层高度 3m,第一生物滤池分 4 格长*宽 4.5*5m,第二生物滤池分 4 格长*宽3*5m。C 采用三层蜂窝形填料,填料层间隙为 0.2m,超高 0.5m,填料上水深为 0.5m,填料层厚度为 3m,则设计第一(二)接触滤池总高度为 4.4m。D 设计所需气量为 27.77m3/min4、某城镇采用三沟式氧化沟处理污水,已知污水设计条件如下:Q=9000m3/d,按三个系列平均设计 BOD5=130mg/l, NH3-N=20 NOx-N=0mg/l TN=40mg/l,处理出水要求BOD10mg/l , NH3-N2mg/l,TN12mg/l ,若系统 MLVSS=3979mg/l,脱氮率0.024kgNO3-N/kg VSS.d,生物污泥中的含氮量为 7%,生物污泥产率 1.06kg vss/kg BOD5,如不考虑温度和出水 SS 对 BOD5 计算的影响,则每个系列的生物脱氮反硝化水力停留时间为多少。A 2.4h B 3.8h C 4.8h D 8.0h5、某污水(2 万 t/d)经初沉池处理后出水水质为CODcr BOD5 SS NH3-N TN 碱度(CaCO3)初沉出水 190 100 85 30 30 125拟采用 A/O 工艺生物脱氮处理,并使处理出水 NH3-N1mg/l ,如经此处理,生物同化作用可除去其中 10%的氮,出水中仍残留的 NO3-N 为 5mg/l,要求剩余碱度(CaCO3 计)不低于 50mg/l,则在生化好氧池需补充碱度(CaCO3 计)为多少?(35.67)A 31.89 B 60.64 C 110.64 D 106.896、采用内径为 7m 的上流式厌氧污泥床反应器 UASB 处理工业废水,池体为圆形,进水流量为 300m3/d,出水 COD 为 400mg/l,有机物去除率为 90%,容积负荷为 5COD/m3d,试计算 UASB 反应器的有效深度和水泫上升流速。A 1.56m 0.08m/h B 5.6m 0.32m/h C 6.23m 0.32m/h D 7.00m 0.30m/h7、某垃圾渗滤液处理厂,进水 NH3-N 浓度较高,经有机物去除和硝化后,硝态氮浓度为1500mg/l,已知污泥实际产率系数 Yobs(为溶解性可降解 COD 计)为 0.27,试计算理论上每立方米废水硝态氮彻底还原需多少溶解性可降解 COD,同时可以产生多少碱度(以CaCO3 计)?注 ( 6958,5355)YbosNOCD42.1863溶 解 性 可 降 解A 5456 4867 B 6958 5355 C 3098 3544 D 6958 50658、某城市污水处理厂反硝化池进水硝态 N 浓度为 55mg/l,NO 2N 浓度为 20mg/l,DO 浓度为 1.5mg/l,若完全投加甲醇完成反硝化,试计算单位污水量所需投加的甲醇量。以甲醇为碳源,同时考虑同化和异化两个代谢过程的反硝化反应如下:A 187 B 297 C 167 D 1469、某生活污水处理实验站采用生物除 P 工艺,溶解性易降解 COD 含量 155g/m3,PO 43P的含量 3g/ m3,反应器容积为 1100m3,每日排放混合液 200m3 活性污泥产率系数 Y 为0.24gVSS/g COD,内源代谢系数 Kd0.07gVSS/(gVSS.d)活性污泥的 P 含量为 0.09gP/gVSS,假设溶解性易降解 COD 完全被生物降解,试计算 5000m3 废水通过生物除 P 的去除含量和出水 P 浓度。A 14000g 0.7g/m3 B 12000g 0.6g/m3 C 24000g 0.8g/m3 D 76700g 0.5g/m3 10、某污水处理厂设计流量 mg/l=50000m3/d,进水 CNH3-H=40mg/l,出水 CNH3-H=2mg/l,填料比表面积 S=1200/m 3,密度为 1.1t/m3,表面负荷 qNH3-N=0.5gNH3-N/m2.d,试核算采用曝气滤池除氮所城滤料体积。A 3333.3 m3 B 3166.7 m3 C 3483.4 m3 D 500.0 m3 11、某城市污水处理厂采用同步脱氮除磷的 A2/O 工艺,由于出水排放标准严格,同时近年来进水 BOD/TN 有所降低,需改造以达到氮、磷同时稳定达标排放,以下措施哪个是不可行的。A 投加醋酸盐,以缓解 BOD/TN 下降的不利影响B 利用初沉池产生的污泥进行发酵产生 VFA(挥发性脂肪酸)来提供额外的易生物降解COD,送往二级处理的厌氧区。C 控制曝气池的曝气强度,使二沉池内的 DO 保持在适宜范围,防止循环混合液对缺氧反应器产生干扰。D 为硝化彻底,进而提高总 P 的去除率,应该尽量加大好氧区曝气量,并加大送往厌氧区的回流量。12、某城镇采用 SBR 法处理城市污水,设计 Q=4500m3/d,排出比 1/m=1/4,无闲置时间, 3222753232 3.148.004.5.067.0 HCOOHCOHN3 6.7.6.4.8.1 N222C运行周期 6h,反应器个数 2 个,试计算 SBR 法反应池的单池有效容积。A 2500m3 B 2750m3 C 2250m3 D 3000m3 13、某啤酒厂年产 8 万吨,废水排放量 3000m3/d,其进水 PH 值为9.2,CODcr1729mg/l,BOD 5885mg/l,SS463mg/l,试分析下列哪一种工艺处理效果相对较差。A 废水调节池水解酸化池 生物接触氧化气浮池出水B 废水调节池水解酸化池 射流曝气池沉淀池出水C 废水调节池UASB曝气池沉淀池出水D 废水调节池水解酸化池 生物滤池沉淀池出水14、某偏酸性工业废水处理工程中,拟采用粒状活性炭吸附和再生处理单元,试分析下列对该废水处理的设计中选择哪项是错的。A 对活性炭处理单元应设跨越式旁管路B 应考虑设计备用炭塔和腐蚀防护C 预调查污水 PH 到中性或偏酸性D 加热再生活性炭后设水急冷措施15、某污水处理厂采板框压滤机(过滤面积 2500m2)进行消化污泥脱水,污泥浓度Co=35100mg/l,投加化学药剂调理污泥,投加量为干固体的 3.6,调理后污泥脱水负荷为 0.04m3/(m2.h),试计算每天的脱泥量, (每天工作 3 次,每班工作 t=180min,不计卸泥准备时间)A 900m3 B 18000m3 C 300m3 D 2000m316、某工业废水经预处理后废水中主要污染物 SS 为 15-100mg/l,拟选用滤池进行过滤处理,要求滤层较厚,过滤周期长,小阻力配水和出水水头可利用,下列哪种滤池最适宜。A 压力滤池 B 脉冲滤池 C 上向流滤池 D 粗滤料滤池17、某污水厂氧化沟工艺采用转盘曝气机,由于设计不当沟内平均流速低于 0.2m/s 经常出现污泥沉淀,此外,由于进水有机物浓度增高等原因,出现 DO 不足问题,下列哪项解决措施不当?A 转盘曝气机的充氧能力与转盘转速以及浸没度和安装密度有关,应提高转盘转速,增加没度和增加安装密度来增加充氧量,提高推流能力。B 若曝气转盘转速超过 55r/min,浸没深度超过 0.6m,充氧量增加有限,应增加鼓风曝气和水下推进器。C 在维持原有转盘曝气机不变的情况下,可增加一组立轴表面曝气机提高推流速度,增加DO。D 可在转盘下游直道中设置 75倾斜导流板,强化气水间混合提高充氧能力。18、某城镇污水处理厂实际处理水量为 0.5 万吨/天,已建污水再生回用一期工程的实际处理水量为总水量的 20%,混凝工艺的凝聚剂最大投量为 80mg/l,平均投量为 45mg/l,混凝剂浓度为 16%,混凝剂调制次数为 2 次/日,该污水处理厂拟建污水再生回用工程二期,处理规模扩大到一期的 3 倍,设计处理水量安全系数取 1.2,混凝剂调制系数为 3 次/日,其余参数同一期工程,二期工程中,溶药池总容积占溶液池总容积的 26%,共设计 5 个溶药池,每个长 4m 宽 3.5m,超高 0.2m,底部沉渣高 0.4m,试计算溶药池的高度应设计为多少。A 1.4m B 1.8m C 2.1m D 1.7m19、某纤维板企业于 1990 年建厂,生产能力 10 万 t/a,年生产 330 天,2003 年扩建 15 万t/a,生产能力,试计算其设计废水处理量。A 947m3/h B 856m3/h C 316m3/h D 568m3/h20、某厂产生含氟废水平均浓度为 150mg/l,欲使出水氟含量达 8978-1996 一级标准(F -100mg/l) ,下列工艺流程中哪项不能满足排放要求。聚合硫酸铝A 废水调节絮凝气浮 砂滤活性炭吸附出水B 废水调节絮凝气浮 离子交换出水消石灰C 废水调节一级反应池 一级沉淀池二级反应池二级沉淀池出水聚合硫酸铝D 废水调节絮凝沉淀 超滤出水21、某污水处理厂最大流量 Qmax=0.4m3/s,总变化 1.5,根据进水水质特性设置 4 座竖流式沉砂池,试判断下列选项中哪项是正确的。A 中心管直径 0.5mB 若中心管内流速为 0.2m/s,池内上升流速 0.05m/s,则沉淀池直径为 3.57mC 若最大设计流量时污水流行时间 t=30s,则沉砂池的总体积为 12m3.D 若每 2 天清砂一次,沉砂量为 30m3/106m3 污水,则沉砂部分所需容积为 1.4m3。22、某城市污水处理厂污泥产量 1000m3/d,含水率 99%,经机械压缩后含水率为95%,VSS 为 70%,现拟对浓缩后的污泥进行中湿厌氧消化稳定,试计算中湿厌氧消化池的有效容积容积负荷1.5kgVss/(m 3.d)。 (4667)A 3500m3 B 5000 m3 C 6667 m3 D 6250 m323、利用厌氧-好氧联合处理工艺处理啤酒厂污水,处理量 4500m3/d,进水水质COD2000mg/l, BOD5 为 1000mg/l,SS500mg/l,出水达 8978-1996 一级标准,设计厌氧容积负荷 8kgCOD/m3.d,COD、BOD 和 SS 去除率分别为 85%、80%、30% ,好氧段 MLSS浓度为 3g/l,污泥负荷为 0.2kgBOD5/(kgMlss.d),则下列选
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