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絮凝剂溶液的配制1、防止絮凝剂大分子降解现代的聚丙烯酰胺产品的分子量很高,这是它具有良好絮 凝性能的基础。但是这种絮凝剂的大分子容易受到外界因 素的影响而破坏,使它的性能大大下降。絮凝剂的配制和 使用过程必须认真防止出现这个问题。絮凝剂在不良条件下发生的导致絮凝性能下降的变化,通 称为降解作用(degradation),具体表现为分子量下降、溶 液粘度降低、絮凝性能变差甚至失效。可能产生这种作用 的因素很多。就此而言,高分子量的PAM是相当“娇气” 的物质。而且,PAM的分子量越高,越容易产生这些变化, 对有关的因素就越敏感。必须十分重视这个问题,否则再 好的絮凝剂也不能取得良好效果。导致PAM溶液粘度和絮凝效能降低的主要因素有:1、机械的作用:高速搅拌或在溶液中施加强烈的机械剪切, 都会使大分子断裂。如将PAM溶液在离心泵内搅几秒钟, 其分子量下降达75%。如用高速搅拌溶解或高速设备输送, 都会明显降低它的分子量和絮凝性能。2、铁锈和铁化合物:在PAM溶液中加入很微量(如2mg/L) 的铁化合物(如FeCl3),或微量的铁锈粉末,轻微搅拌使之 分散,PAM溶液的鲤和絮凝性能便大幅度降低。将PAM 溶液置于生锈的铁器中,4小时后粘度下降78%,絮凝效能大大降低。3、高温的作用:PAM大分子对高温很敏感,如0.1%的PAM溶液在80C下放4小时,分子量由2100万降至760 万,在50C下放置亦降至1690万;分子量为1050万的 PAM,在80C下放置4小时后分子量降到330万。如在 30C下,分子量下降很慢。若PAM原来的分子量很低, 如370万,则受热的降解很少。4、并存杂质的影响:PAM溶液中如有悬浮杂质会降低它 的粘度。无机离子特别是高价离子也有很大影响。如一种 PAM溶液的粘度为191厘泊,加入含Na+100mg/L的NaCl 后,溶液粘度降至140,而加入含Ca2+100mg/L的CaCl2 后,粘度降至30厘泊。5、其他:紫外线照射会使PAM迅速降解,强烈照射4小 时可使PAM的分子量由1800万下降到1000万,溶液中 存有氧化剂亦加速降解。PAM的降解属于通过游离基的链式反应(free radical chain reaction),凡是能引发产生游离基的因素都会加速PAM的 降解。氧和铁的反应能生成游离基,紫外线也是这样,都 要注意避免。PAM溶液的性能下降,部分是由于大分子形态的变化:由 线形伸张的长链状变为收缩卷曲的球状。PAM分子中含有 大量的负电基,它们互相排斥而使大分子呈伸展状态,分子较长并充分露出活性基团,善于起架桥联结作用,絮凝性能较好。但是如果PAM溶液中存有较多阳离子,它们 在大分子负电基的周围形成双电层,就会减弱负电基之间 的相斥力,使PAM大分子转变成卷曲状态。离子浓度越高, 这种影响越大。双价离子如Ca2+不但较强烈地被负电基吸 附,而且可能使两个负电基桥联起来,更增强了大分子的 卷缩。这既造成了溶液粘度下降(球状大分子的溶液粘度比 线状分子低很多),而且也降低了 PAM分子中羧基的有效 活性,使絮凝性能明显下降。2、絮凝剂溶液的配制国内不少糖厂对絮凝剂的配制使用方法不够重视,在设备、 操作和管理方面有不少问题。即使一些技术和管理水平较 高的厂,也常有不完善之处。这就显著地降低了絮凝剂的 性能和使用效果,十分可惜。应当认真解决这个问题。絮凝剂要先开成溶液,使用的浓度以0.050.1%为宜。糖 厂应选用阴离子度适当和分子量较高的PAM产品,溶解后 即可使用,不需要水解。配制絮凝剂溶液的最重要关键是防止大分子降解,要着重 注意下列问题:1、不可使用高速搅拌,不可过长时间搅拌。2、避免接触铁器。3、溶解温度宜较低,如5060C或以下。4、用洁净的软水,不可用混浊或有铁锈的水或高硬度的水。5、溶解过程宜一次完成,即直接溶解到所用的浓度,不宜 先溶成高浓度再稀释。6、溶解设备应为圆形,不要有死角。分子量很高的的絮凝剂的溶解是比较缓慢的。它的粉粒先 吸收水分、润胀,再逐渐扩散和分散开来。初时的溶液是 很不均匀的,要搅拌一段时间后才能达到浓度一致。需要 良好的设备和操作,才有可能在不长的时间内完成这一过 程。絮凝剂溶解时的浓度宜较低,如0.1%,决不应超过0.3%。 有些厂溶解器的体积小,溶解的浓度高,要高速长时间搅 拌来溶解,使PAM严重降解。特别要指出的是,有些厂从 70年代以来一直按1%浓度来溶解(当时的絮凝剂要加碱水 解,只能用较高浓度),这对于分子量超过1000万的絮凝 剂是极为有害的。1%的未降解的高分子量的絮凝剂的溶 液,粘稠到几乎不能流动,用机械强行搅拌必使大分子断 裂。粉状絮凝剂遇水时容易粘结成团粒或团块,很难在水中分 散。因此,在配制絮凝剂溶液时,要先在溶解器中放入足 够的水,开动搅拌后,再将絮凝剂粉分开很多次,小心分 散撒入,决不可将大量的絮凝剂一起倒入。否则形成团块, 搅拌很长时间也难分散溶解。这些PAM的团块如进入糖汁 中,会明显阻碍过滤。广东江门廿化厂在90年代初对原有的絮凝剂配制系统进 行了深入的检查,发现了不少问题并加以改进。该厂在一 碳饱充汁中加絮凝剂加速沉降。絮凝剂的分子量由广州南 中厂帮助分析。所用的絮凝剂在化验室用蒸馏水配制时的 分子量为1230万,但车间原有系统配成的溶液的分子量只 有770万。其中各阶段的变化情况是:溶解(用车间清水) 后的浓溶液1010万,稀释后905万,放置1小时后830 万,离心泵出口 770万。测定一碳汁加同量絮凝剂后的沉 降速度,车间配制的絮凝剂溶液的性能只为化验室配制的 43% (沉降速度分别为9.8和23cm/min),车间稀释的絮凝 剂比用蒸馏水稀释的絮凝剂,性能低26%,而经过离心泵 后的絮凝剂的性能再降低17%。他们检查发现的问题是: 所用的设备有铁锈,所用的水质不够好,稀释箱的搅拌时 间过长和用离心泵输送等。后来改善了设备、水质和操作, 改用压缩空气压送,溶液的分子量提高到985万(用蒸馏水 开制者为1150万),絮凝性能明显提高。3、絮凝剂溶解器由于PAM的溶解比较困难而又不可用高速搅拌,溶解器的型式和结构就相当重要。早期一些糖厂使用类似洗滤布机型式的溶解器,器体为卧式U形容器,在其一侧装搅拌叶轮,转速为500600 r/min。这种形式有较多死角,除了在叶轮附近以外,其它 大部分位置的搅拌作用很弱,故溶解效果不好。即使在高 温下搅拌两小时,仍常有不少未溶解的PAM 团块积聚在 边角处。因搅拌速度高,时间长,絮凝剂降解严重,配成 溶液粘度不高。有些厂购买现成的洗衣机作溶解器,因装 载量少,溶解浓度要高,且器内死角多,效果也不好。有 些厂为加快絮凝剂的溶解,在溶解器中打蒸气(或使用蒸气 夹套)。有些厂从70年代以来一直按1%浓度溶解。这些方 法开制的絮凝剂的地度和絮凝性能都大幅度下降,这种情 况应尽快改进。国外糖厂较多用压缩空气搅拌来溶解絮凝剂,溶解时间要 较长(如两小时或以上)。在絮凝剂用量大时,采用先溶解成 较高浓度(如0.2%)后再稀释成低浓度(如0.05%)。稀释箱 内亦用压缩空气搅拌较长时间,使混合分散均匀。国内也 有些厂因溶解器容积不足,先溶解成较高浓度再稀释。但 稀释箱缺乏良好的搅拌,溶液浓度很不均匀,使用效果较 差。这种分两步的做法不但麻烦,设备多,而且常因设备 或操作不妥而出问题。因此,絮凝剂最好一次溶解成所需 浓度后直接使用。絮凝剂溶解器以圆筒形立式的效果较好,死角少,易于搅 拌均匀。有些厂用方形或矩形的溶解器,在它的角落常堆 积着不少未溶解的团块。我们在80年代设计的一种溶解器,用低速宽桨叶搅拌并形 成规则的循环路线,溶解速度快,所需时间短,效果比较 理想。它的结构简图如下图。它用2.2kW电动机通过皮带轮带动中心轴旋转,转速为 380r/min。在主轴靠近底部处装一块叶片,长280mm,高 100mm。叶片端部加工成圆角,以减少棱角对大分子的切 割。当搅拌叶旋转时,溶解器内的液体也一起低速旋转。 因离心力的作用,靠近器壁处液面升高,而中央则形成低 陷的凹窝。在搅拌叶上方装设一个固定的导流筒。搅拌器 旋转时抽入容器中部的液体并向外推出,沿器体内壁上升, 到顶部后又复流入导流筒中回流至底部,形成上下方向的 循环。器内这两种有规则的圆周方向和垂直方向的液流运 动,虽然并不激烈,但混和效果很好,絮凝剂溶解得相当 快。使用50C的温水,搅拌2040分钟即可溶解分散完 全,极少未溶物或浓度不均匀的现象(如用冷水,则约近1 小时)。经过分析测定,这种溶解器对PAM的降解作用不 明显。它的壳体、内筒和搅拌叶用不锈钢制造,转动部分 完全由顶部支承,底部不用轴承,容易制造和维护。这种溶解器可以利用旧的不锈钢圆筒箱改制,它的直径和 高度可以变动,只是内筒和搅拌桨的尺寸要相应配合。已 有多个糖厂利用旧箱体按此型式改制,效果良好。在配制絮凝剂溶液时,先放水入溶解器中并调至适当的温 度,水位高于内筒以上100200mm。开动搅拌后将絮凝 剂粉分多次分散地撒放入水中,继续搅拌,并定时取样观 察溶液的状况,至溶液内无团粒、浓度均匀一致时即可停 止搅拌,放出待用。所需的搅拌时间决定于设备情况、絮 凝剂的溶解性以及放入干粉的操作。在最初几次溶解时, 要从溶解器中取出溶液,细心地观察其倾泻流动情况数次, 直至溶液内部浓度完全均匀。以后即可按一定的条件和时 间操作。4、絮凝剂溶液性能的检查在生产上应用PAM时,要经常注意它们的性能是否良好。 首先要注意所配成的溶液的粘度,将车间配制的溶液与化 验室配制者对比,不应有明显的差距。应当定期进行糖汁沉降的模拟试验。最好多配制几个不同 品种的PAM溶液,通过试验对比其性能,选用高效的品种。 取车间的二次加热汁(或取硫熏中和汁用电炉加热煮沸,蔗 汁要接近中性),搅拌片刻使气体散去,然后量取500mL 汁加入0.1%絮凝剂溶液1mL,即为2mg/L,搅拌均匀后 倾入500mL量筒中,观察沉淀物沉降至一半高度所需的时 间。如絮凝剂性能良好,这一时间只约1.5分钟;如超过 两分钟,PAM的性能就不理想,应找出原因改进。应当定期在车间或实验室进行这种试验。特别是在生产上 出现沉淀困难时更要及时研究处理絮凝剂选取经验谈(转)絮凝剂不是随便选的,做任何项目,都应该以实际的实验数据作 为设计的依据,不可凭经验!絮凝剂的选取也不例外,记得前不久的一个项目是我去调试 的,方案上初沉池用的絮凝剂是硫酸亚铁,目的是沉淀硫化物, 可是当偶在现场做小试时怎么也沉淀不下来,打电话问设计人 员,他说没做实验!我真晕!他说有硫化物就加硫酸亚铁去除, 以前都这么处理,偶真是晕死了!哥哥们,即使有经验,做设计 师也一定要实验验证一下啊!我一想这是皮革废水啊,PH应显 酸性,一测果然PH值在5.0左右,我考,这也能行?硫酸亚铁 做絮凝剂要求的PH值应该在8.19.6,我调节PH值到9后, 再向里面加入硫酸铁,呵呵,乖乖的沉下来了,马上向领导们反 应情况,要求加PH值调节装置。凭经验,是不行的啊,他以前 做的都是纺织废水的方案,大部分都是显碱性的,所以加硫酸盐 铁时可以的,而皮革废水不同,皮革废水略显酸性,在加硫酸亚 铁当然不行了!呵呵所以我们做设计的对一些絮凝的性质及要求的条件,废水的 性质,一定要了如指掌,才能动手去做,可不能凭空想象!下面是一些常用药剂的性质及适用范围,希望能对大家有 用!精制硫酸铝: 使用水温20-40摄氏度PH=47时,主要去除水中的有机物PH=5.77.8时,主要去除水中的悬浮物PH=6.47.8时,主要处理浊度高,色度(30)低的废水湿式投加时一般溶解成1020%的溶液,工业硫酸铝 条件基本一样,投加量一般为50
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