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能源管理系统优化节约能源、降低消耗、保护资源是国家实施可持续发展 战略的重要组成部分,而对于加入 WTO 融入国际经济一体化 的中国国有企业,如何提高核心竞争力,在激烈的市场竞争 中立于不败之地,是摆在我们面前一个十分紧迫的话题。瓦 轴集团公司近几年来紧紧围绕增强市场竞争力、降低成本、 提高经济效益、实现集约式发展这一目标,在多年实践探索 的基础上,以现代化管理思想为指导,采用科学配套的现代 管理方法和手段建立系统高效的节能管理体系,并在生产经 营实践中不断优化,取得了较好的效果,使公司能源管理实 现了系统化、科学化、高效化。一、选题依据瓦轴集团公司是一个年耗标准煤 12.5 万吨,能耗总价 值达 1.2 亿元,占产品制造成本的 12%左右。其中耗煤 7.8 万吨标煤,耗电 11072 万千瓦时,耗焦碳 250吨,耗成品油 2 千吨,热力消耗 25670 百万千焦。万元产值综合能耗为 1.03 吨标煤。由此可见,能源消耗在企业产品成本中占有举足轻 重的地位,加强能源管理,实现节能降耗已势在必行。在能源管理工作中,虽然公司在管理水平、管理方法、 指标水平上居于国内先进水平,但与国际先进水平相比,与 企业参与国际市场竞争的要求相比,与企业“十五”发展目 标要求相比,尚有较大差距。存在的主要问题是:节能理念上的差距。从节能主体上说,节约能源无 论从能动性还是经济适用上都是积极的,要求企业经营者和 员工都有必须具有主动节能意识,而目前员工已习惯于传统 的被动式节约能源意识和思维定势。人员责任上的差距。随着企业技术进步步伐的加 快,现代企业能源管理更需要精通能源技术,熟练运用现货 管理方法,具备全部节能理念的复合型、知识型管理人才。 而我们在这方面的人才十分短缺,已不适应节能工作的需 要。技术工艺上的差距。节能新技术、新工艺未能很好 地应用于生产经营中,造成企业能源利用率相对较低,主要 耗能产品单耗太高。装备上的差距。近几年虽然进行了较大力度的设备 改造,但由于资金等原因仍缺少先进的节能型设备,普遍使 用的是七、八十年代的机床,装备水平低。管理体制上的差距。虽然进行了能源管理体制改 革,但在运行过程中仍缺乏科学、规范、高效的系统性管理 模式,能源管理体系不完善。鉴于上述问题,我们从公司实际出发,在对能源管理系 统进行自检的基础上,以能源管理系统优化为目标,以系统 工程为主,配套应用多项现代化管理方法,实现能源管理系 统的改善。系统工程是以科学的观点和现化数学的方法,在充分调 动人的积极因素的基础上对系统进行组织和管理,使其在总 体上达到最优的目标。应用系统工程的理论来指导建立能源 管理系统,进行系统设计,使能源管理体系更系统性,以达 到整体优化的状态。能源管理的追求目标就是在不断优化单 个能源要素的同时,还要兼顾各要素之间的协调与配套,通 过各能源管理要素的合理匹配、优化组合,形成有机联系的 整体,达到系统功能优化的目的。二、系统分析我们认为,能源管理是一项有组织、有系统的程序化活 动,从制定能源采购计划、采购、运输(输送)、储存、计 划、分配、使用、节约全过程来看,能源管理活动应是全过 程的管理。1、能源管理系统的目的有 5 个,即节能降耗、降低成 本,提高产品竞争力,保护资源和环境、能源可持续发展。 围绕节约能源 650万元的指标,必须在节能降耗上下功夫, 首先从强化能源基础工作入手,搞节能法培训,制定企 业内部能源管理办法和规定,使全体员工都具有主动节能意 识,人人都有树立新的节能理念。第二,强化能源指标考核, 供应、动力、能源部门从能源采购到能源分解都经过仔细测 算,并制定出节奖超罚的具体办法。第三,强化能源现场管 理,开展创建“无泄漏公司(分厂)”活动,并制定相应 的管理考核办法。第四,加大节能技改投入。2、根据系统总体性原则,我们将全集团公司这个整体 系统划分成几个子系统,从系统整体效益为出发点,本着长 期目标和短期方针策略相结合,当前利益和长远利益相结 合,局部效益和整体效益相结合的原则,在结合决策分析基 础上建立了系统目标保证体系。见图 31 )、对企业成本影响较大保证体系直接影响节能目标的并 在短期内通过改造能够立见成效的。2 )、对企业成本影响不是很大的。 针对找出的主要问题制定对策,从而科学地进行能管理系统设 计,建立系统模型。3 、通过建立能源管理优化模型,可直观地显示出经过 优化后的能源管理职能,将现代化的管理思想、方法、手段 等内容系统配套应用于能源管理中的计划、定额、消耗、统 计、监督、考核等环节,可以有效的控制企业的能耗成本, 从而获得最隹经济效益。三、系统优化方案实施 在系统优化方案实施过程中,我们配套应用了多种现代 化管理方法和技术使节能目标全面、系统、先进、合理。1 、运用目标管理,建立节能目标体系。2、运用网络法,纵横层层目标分解。我们采用网络法将节能目标层层分解。横向各单项能 源消耗、节能指标、节能项目计划分解到责任部门,纵向 分解到具体用能单位和个人。3 、运用指标控制卡,实行局部控制 为实现对成品油消耗的有效控制,我们根据近几年的 实践经验,采用指标控制卡实行多点把关跟踪控制。具体做 法是:由用油单位按车辆单耗及工作量填写单车月油料指标 卡,公司油料组审核签章后,分别反馈到油库、用油单位和 司机个人,油库按卡加油,司机按卡用油,使每台单车的耗 油量都在指标控制卡确定的指标之内,从而确保了全公司成 品油消耗量控制在指标之内。四、具体实施过程优化能源基础工作,在节能总体目标确立以后,首先从优化能源基础工作入 手,建立健全各项能源管理标准、制度和考核办法,转变全 员节能理念。2000 年共举办能源法、节约能源法培训 班及能源知识讲座 15 余次,参加学习的人数占集团员工总 数的 95%,同时,分系统有针对性的举办节能培训班,取得 了事半功倍的效果。能源管理的法律法规及企业内部的规章 制度是全体员工依法用能、节能的行为准则,也是实行节奖 超罚的依据。2000 年根据能源管理发展的需要,公司又推出 了瓦轴集团公司能源管理考核办法,关于热处理电阻炉 实行节奖超罚的暂行规定,等一系列规章制度和管理办法, 使公司能源管理向法制化、标准化、科学化、系列化迈进。(二)优化能源考核 能源计划包括能源供应计划、能源节约计划、能源措施 计划和二次能源生产计划。公司能源计划部门利用“统计分 析法”,根据生产、生活及实际需要制定出二级单位消耗定 额 9 类 120 项,其中,用于生产的 98 项。二级单位根据月 生产指标下达月用能源计划,做到层层分解,层层有人责任, 并实行事前报告和事后分析制度。建立节奖超罚激励机制, 调动了员工节能的积极性。我公司的生产电炉85台,年耗电量3560万knh,占公 司生产用电 55%。为此,我们对 55 台电炉实行单台计量考核, 节奖超罚。为确保节电奖的严肃性和真实性,能源部门每月 对电炉使用单位上报的电炉电量、重量、节电量逐一核对, 全年电炉节电400万knh,价值21万元,发节电奖10万元, 同时对炉台超耗罚款 5 千元。对动力锅炉、站房也实行单台 考核,并采取有效措施,如鼓、引风机合理配比、调整炉排 转速、控制煤粉喷量、煤层厚度,并根据天气变化和用汽量 大小适当压火等措施降低煤炭消耗,全年节煤炭 10854 吨, 价值206万元,发节煤奖 2070元。搞好废油回收,对子公司、分厂、车间下达回收指标, 并兑现节油奖。回收废油 80 吨,不仅节约了能源、净化了 环境,同时也降低了生产成本。强化生活用水管理,对用水部位加装水表、下达定额, 超量使用的 10 倍罚款,仅锻造分厂全年用水量就由原来的 3000吨降至1600吨,全公司去年节约生活用水 59万吨,价 值 132 万元。(三)优化能源现场管理能源现场管理是一种动态管理,需要管理人员腿勤、嘴 勤、眼勤,使能源现场始终处于受检状态。优化能源现场管 理重点采取了以下措施:1、实行挂牌责任制根据要求对全公司所有设施实行挂牌责任制,共挂牌 1782 个,使每一处用能设施都有专人负责,每个责任者都尽 职管好自己的“责任田”,现场的“四漏”现象明星减少。2、创建“无泄漏公司(分厂)”活动 结合能源现场整顿,开展“无泄漏公司(分厂)”活动 结合公司关于创建“无泄漏公司(分厂)”管理考核办法, 实行季评季奖。同时增加现场监督、检查频次。全年先后有 154 公司(分厂)被评为“无泄漏公司(分厂)”。3、加大现场监控力度加大休息时间和二、三班的现场检查力度,能源现场检 查人员利用早、午、晚及双休日、节假日等被人们忽视的时 间深入厂区各个角落进行检查,发现了一些正常工作时间难 以发现的问题,如:无人灯、循环水外溢等问题。对这类情 况,能源部门对责任单位或责任人加大考核力度。大连是一个缺水的城市,节约用水尤其显得重要。为杜 绝“长流水、常漏水”等浪费水资源现象,能源技术部门配 合二级单位对洗手槽和厕所的用水设施进行了改造,洗手槽 改为脚踏板或阀门,厕所由定时冲洗改为手拉式冲洗,并组 织动力部门对一些漏点进行维修。4、加强对转供能源的监管力度 公司非生产用电和外部经营网点转供电达 600 余户,总用电 量达260万Kwh,而每年收上的电费只有100万元左右。一 些居民和经营户采取各种手段窃电,针对这种情况,公司组 织能源管理部门和动力电力稽查部门统一行动进行查处,对 查出有问题的按规定处罚,为公司挽回损失 20 余万元。(四)优化能源宣传教育工作 能源宣传教育是节能工作的一项长期任务,为此公司先后举办了每周一次的能源法、 节能法能源知识的电 视讲座,开展节能知识考试和节能知识竞赛活动;利用广播、 瓦轴员工报宣传节能知识,发表节能稿件 200 余篇; 利 用“节水宣传周”制作板报 100 余块在厂区展出; 发动群 众广泛征集节能合理化建议 200 余条。通过一系列节能宣传 教育活动的开展,大大普及了节能知识和技术, 同时又使 广大员工清楚了节能的重要意义,增强了依法用能意识。(五)技术进步是优化节能降耗的根本出路 公司在优化用能管理的同时,大力推进技术进步,加速能源技术改造, 开展小改小革活动,全年共完成节能技 改措施 13 项、 614 台(处),体现效益 55 万元。 重点项目 有:实施绿色照明工程,用 70W 节能灯代替 250W 水银灯 和白炽灯共 237 盏,年节约用电 15 万千瓦时。4 台 RJJ-280 电炉炉盖采用硅酸铝纤维材料保温,表 面温度下降 10摄氏度,并且使用寿命18个月(原耐火砖使 用寿命8个月),年可节约用电 20万千瓦时。锻造专用煤气管道自动调压装置,均加工不同规格产 品的炉盖提供所需压力,年可节约煤气 10 万立方米。三台煤气加热炉安装低压节能烧嘴,改善了加热炉燃 烧状况,年可节约煤气 8 万立方米。开发工艺节能新途径。技术中心对 30 个规格产品工 艺进行改造后,装炉量比原来提高 12,完成时间每天缩短 了 24小时,产品单耗下降了 10%,锻造退火摆盘高度比 原来提高了 100mm后,用电单耗比原来下降2 %。对 DRES90/800 炉加工的74个规格产品工艺改造后,小时装炉 量是原来的2倍。五、系统效益评价通过实施能源管理系统优化,公司能源管理水平明显提 高,节能降耗取得显著成效。取得的经济效益计算如下: 计算公式:W=P2-P1-EW:取得的总效益(万元)P2: 1999年生产总成本P1: 2000 年生产总成本E:其它因素压缩成本1999 年生产成本为100000万元,2000年生产成本95100 万元, 其它因素压缩成本 4214万元。则取得的效益:W=P2-P1-E
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