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铁能集团晓南矿矸石山绞车更换钢丝绳安全技术措施施工地点:矸石山施工单位:运输队负 责 人:编 制 人:编制日期:2016年 月 日执行日期:2016年 月 日矸石山绞车更换钢丝绳安全技术措施一、工程概况:矸石山1998年3月安装使用,坡度20度,长度2014年11月测量322.5米,矸石山绞车2016年1月更换钢丝绳,型号6*7+NF22.5mm,2捆,每捆长度750米,现通过质检站检验钢丝绳不合格,需进行更换为保证施工安全,特制定本措施。(对完车后车在装载位置底层20圈,拉至翻车位置后第三层9圈)二、施工地点:矸石山三、施工负责人:张建军 安全负责人:胡德福四、施工前的准备工作1、按施工要求准备好3根1.5米长15.5mm锁车绳扣,4个钢丝绳夹,3个5吨卸扣,1个2吨滑轮,并认真检查确保完好。2、提前检查绞车离合器润滑装置是否完好,并准备好油枪和润滑油。3、搭好钢丝绳盘的支架。4、检查山上、山下语音通讯系统,并且准备好对讲机,确保通讯畅通。 五、施工工艺1. 看护离合器和天轮、卧轮的人员到位。2. 将东侧车拉到牵绳位置(出绳口向上3米),锁车,剁钩头。3. 打开离合器,将西侧车拉到牵绳位置(出绳口向上3米),锁车、剁钩头。4. 拆除路表驱动轮,将深度指示器摇到东侧车翻车位,绞车深度指示器失效保护、松绳保护解除。5. 拽新绳,把绳头绕过滑轮并从西侧车下部穿过,与旧绳头用钢丝绳夹夹牢,不少于2道。6. 打慢点用旧绳带新绳。并安排专人跟随检查,防止接头与其它物件刮卡。7. 将新绳带到绞车房内15米左右停车。将新绳退出绞车房外,卸下钢丝绳夹,并把旧绳全部吐出,在院内盘好。8. 打开油路给好离合器,关闭油路阀门,将东侧车钢丝绳绕过滑轮。9. 按工序6、7带新绳,并把旧绳全部吐出盘好。10. 检查滚筒衬木是否完好,紧固件是否缺损或松动,检查天轮、立轮、卧轮等部位发现问题及时处理。摘下绑到铁道上的滑轮。11. 将东侧新绳绳头插入滚筒,用绳夹锁牢。12. 确认天轮、卧轮钢丝绳未出轮槽,开车缠绳,当新绳缠入滚筒40米左右时,计算将车辆放到装载点及插钩头需要的钢丝绳长度,按照长度将剩余部分剁掉,绳头用铁丝绑好。13. 插钩头,并将新钩头安装在东侧翻矸车上,给好二次保护绳,检查合格后打开锁车绳扣。14. 把车提到翻矸架前拉翻并锁车。15. 通知绞车房内的人员将离合器打开并关闭离合器油路阀门。16. 按工序11、12、13、把西侧钢丝绳缠入滚筒。17. 然后打开锁车绳扣解锁,将西侧翻矸车下放到装车位置,此时与路表状态相同,恢复路表及各种保护。18. 绞车司机在路表上画好东侧车的翻车位置,给上离合器。19. 将东侧翻矸车解锁,开动绞车,使西侧翻矸车拉到翻车位置,东侧翻矸车到达装载位置,在路表上画好西侧车的翻车位置。20. 对绞车保护进行试验,确保正常。21. 空重车试运转,一切正常后,清理现场。六、安全措施1、 施工所用的工具、材料及设备等提前派专人认真检查好,不合格的禁止使用。2、 提前检查绞车各部及信号系统确保施工安全。3、 绞车两滚筒发生相对运动时,必须设专人向转动滚筒轴承内注油,防止研轴。4、 使用离合器时,必须观察好齿轮对正情况,防止打齿。同时注意关闭管路控制阀门。5、 不同地点设专人打点,打点要清晰准确,绞车司机要精神集中,听不清点不开车,副司机必须在旁监护。6、 锁车绳扣绕过铁道或翻矸架时,必须垫上木板或皮带,防止损坏绳扣。7、 使用绳夹时必须夹牢,不少于两道。8、 锁车或打开锁车保护时,必须打慢点拉放车,确认无误后,方可作业。9、 放绳人员必须看好绳盘及出绳状态,并观察绳盘架的状况,以防拉倒支架。10、 带绳或紧绳时必须派专人看护翻矸架上的天轮及各导向轮,防止大绳跳槽卡坏新绳。11、 跟绳人员在绳头到达天轮及立轮前要提前通知司机减速。12、 对路表时,指派专人到装车和翻车位置看护,防止翻矸车过卷。13、 由于新绳伸缩性大,运行一段时间后,要及时紧绳,保证装卸到位。14、 当施工现场条件发生变化时,采取相应的措施加以补救,确保安全施工。七、矸石山绞车调绳打离合操作步骤1、将东侧翻矸车停到山上翻矸位置,按矿锁车规定将大车锁牢。2、将安全阀2(4AK)搬到水平位置(90。)。3、将调绳阀(6AK)搬到水平位置(90。)。3、将调绳转换开关(1HK12)搬到水平位置(90。)。4、发出开车信号后,待全部信号指示正常后将工作闸敞开。5、工作结束后,将调绳阀(6AK)复位,离合关闭(离合如果未到未报警),然后关闭调绳转换开关(1HK12)、安全阀2(4AK)。八、事故案例(一)、跨矸石山大绳致轻伤事故时间:2002年2月26日5时40分事故地点:地面矸石山上部事故经过:2月26日5时40分,工人刘宏强去矸石山上面检查翻货情况,上山后在检查完东侧翻货的情况后,准备横过铁道直接到西侧查看翻货情况,这时绞车还在运行,而且西侧的翻矸车刚翻完货正往下运行离他很近,于是他急忙跨过大绳准备打停车信号点,在跨跃过程中被翻矸车挤伤右脚。事故原因:1、刘宏强本人自主保安意识差,思想不集中,没有按正规方法去做,不应直接横跨大绳,而应绕行过去,是事故主要原因。2、上山没有戴矿灯,对围环境观察不清判断失误也是发生事故的一个原因。3、矸石山上的设施不完善、打点机丢失。4、单位管理不严,对职工教育不够。事故教训及防范措施:1、强化全队职工的安全思想教育,加强安全培训工作,认真学习各工种操作规程及矿各项规章制度。2、加强自主保安教育、特别是对重点岗位、重点人员的教育 ,对重点人员工作要一人带领。3、在全队井上下进行安全大排查,对存在的不安全隐患及时处理整改,保证设备完好运行。4、矸石山上边的打点机重新恢复,在有条件的情况下,把打点机改成按扭式的固定在泵箱上。(二)、小南矿主井过卷事故分析事故发生时间:2005年8月18日6:20事故发生地点:主井绞车二楼事故经过: 2005年8月18日早六点二十分左右,主井司机王吉仁坐台,当时正在提付斗,当付斗到达正常停车位置时,二楼打点工打停点停车,这时坐台司机看到到位指示灯一亮后又灭了,大约停有20秒左右,二楼又发出5个点的打点信号,这时坐台司机王吉仁觉得有点不对:罐都到位了,并且稍偏上点,为什么还要继续往上提?于是就往二楼打电话,挂了两遍没打通,紧接着又来一遍5个点,他就按5个点操作了,绞车刚一动,过卷开关就跳了,然后该司机将过卷开关恢复,随即接到4个点信号,就将罐对到正常位置,然后又接到2个点信号,正常开罐。当付罐下去,又上来时,坐台司机接到二楼打点工史立新的电话,说前两趟前可能刮罐帽子了,司机问史具体怎么回事,史说井底给打5个点,他就打5个点。王又问还能开不,他说没事,可以开。于是王给捣班检修工周广威打电话,让他到主井看一看,在周到主井前,又开了几趟,当周广威到时,绞车就停了,当时付斗在上。事故原因:提升机司机责任心不强,没能坚持安全第一原则;司机在信号目的不清,未与打点工联系上的情况下,执行了错误命令;打点工发出错误打点信号;顾箕斗安全帽距缓冲托罐梁距离较近(700mm);吸取教训及防范措施:1、加强职工安全意识教育,在不明情况的前提下,不能盲目操作;2、从严管理,司机在操作时必须精神集中,双手不得离开操作手柄,并且严格按操作规程进行正规操作;3、加强绞车司机与打点工的联工 程 例 会 例会单位:运输队工程名称矸石山绞车更换钢丝绳主持人例会时间 记录人措施编制人参加人员签 字职务队长 职务书记职务副队长职务副队长 职务副队长 职务技术主管职务技术员职务技术员职务 班长或工人职务 班长或工人职务 班长或工人职务 班长或工人例会记录时德鸿;施工过程中要严格执行“三项制度”。参加施工人员必须认真学习措施,并本人签字盖章。张钦民:锁车时一定按规定执行,返滑轮时一定要给好二次保护绳。在铁道或翻矸架上捆绑绳扣时要垫上木板或皮带。麻立新:甩路表保护时要记好位置,以便给保护时不会产生太大误差,施工完毕要恢复各种保护,并进行试验,确保合格。胡德福:对绞车离合器的注油,要专人润滑,开合离合器要有专人检查齿轮的对正情况防止打齿。 向山下运绳时一定要抓牢,防止绳滑下山伤人。南 峰:各绳轮处安排专人监护,严防绳出轮槽,损坏钢丝绳。李铁民:提前做好各项检查工作,工具、材料检验合格、齐全,施工时严格按工序执行,确保换绳顺利完成。安全危险因素辨识:绞车对车时打离合不锁车容易发生跑车事故。审 批 栏机电科签字:职称: 年 月 日安监处签字:职称: 年 月 日矿领导签字:职称: 年 月 日
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