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氯乙烯厂乙炔发生器检查说明在生产未达到满负荷的前提下,氯乙烯厂将 14 台发生器 全部投用,没有备用发生器,存在影响生产稳定运行的因素,生 产部工程师张志杰、赵贵敏与氯乙烯分厂工程师苏巍、发生 专工白伟进行了检查分析。检查经过如下:1、检查电石破碎质量。电石粒度在4060mm ,在工艺指标 控制范围内。2、检查发生工艺控制指标。一期发生器温度、压力均在工 艺控制指标范围内,二期部分发生器温度低于控制指标、但 压力超出控制指标。3、检查发生操作。排渣操作正常,时间间隔为2h/次;检查 发生器电石加料小缸拉料时间 , 大部分时间 间 隔在 3040min,部分拉料时间间隔为1h。4、检查乙炔回收装置乙炔气流量,二期流量在 150180m3/h 之间,流量正常。分析结果如下:1、从电石粒度、排渣时间、乙炔气回收流量未发生明显的 情况看,电石水解不完全的情况可以排除。2、由于清液温度偏高,发生器容易超温、超压,为保证发 生安全运行,分厂将二期8 台发生器全部投用,遇到某台发 生器超温超压,暂停该台发生器振荡给料,投用其它发生器,8 台发生器交替使用。预防措施1、联系水泥厂,保证渣浆上清液冷却塔运行正常,提高上 冷却塔清液流量,降低清液温度。2、加强发生器加料操作,合理控制电石振荡给料速度,控 制电石水解速度。3、加强发生器巡检操作,加强正水封放水操作,避免液封, 加强安全水封巡检,避免发生器瞬间压力过高乙炔气顶破安 全水封跑气。4、加强发生器检修,检修时对溢流管进行清理,保证发生 器溢流畅通,避免溢流不畅发生器液位过高,造成清液加入 流量不得不减少,溢流量小带走的热量会减少。
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