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大唐国际发电股份有限公司彭水水电公司 2013年度电气二次工作总结(电气二次包括继电保护、励磁、直流)一、本专业管理方面和技术方面开展的主要工作及先进经验1、直流充电装置输出熔断器配置偏大(30A的模块有14个) 630A熔断器,应配置420A左右熔断器,现已将开关站直流充电装 置输出熔断器配置(30A的模块有13个)630A熔断器更换为400A 熔断器,更换后设备运行正常;直流电源系统的定值需要重新清理,按规程、规范要求整定直流电源系统的定值,已将直流系统相关装置 的定值按照规程、规范要求进行了重新整定,现直流系统运行正常。2、保护试验室设备管理规范。将继保试验仪器与备品备件独立, 对不合格的仪器进行维修或报废,完善备品备件标示。3、完善保护屏柜压板颜色标识,备用压板应统一改为“白”色或 “驼灰”色,使之与功能压板、出口压板在颜色标识上有明确区分。规范了保护屏柜内的压板标识。4、完善保护屏柜底部的电缆孔洞封堵,采用防火泥填充封堵。5、对变压器接线端子排与主变冷却器控制共用一个箱柜进行整 改,在箱体正面及主变冷却器控制箱中各冷却器选择开关做了相应标 识,以防运行人员误操作。6、1号机组交、直流分电屏分离改造。7、主厂房10kV系统交、直流分电屏改造。8、主厂房400V系统交、直流分电屏改造。9、500kV线路故障录波信息管理柜改造。10、主变保护系统双位置切换二次电压并列告警信号改造。11、4号机组主变低压侧及发电机出口 PT柜照明回路改造。12、1号机组主变低压侧及发电机出口 PT柜照明回路改造。13、1号至5号发变组CT、PT、励磁变、变端子箱及 GCB控 制柜等电位铜排安装及电缆敷设。14、完善5号机组AGC负荷调节速率及精度。15、1号机组调速器建模试验。16、解决励磁工控机死机问题。17、完成安全自动装置检验规程的编写。18、电气二次专业备品备件清理清点及台账建立。19、开展并网机组网源协调重要参数专项核查工作。20、建立励磁系统软件台账并对励磁系统软件备份后交档案室 保存。21、建立励磁系统定值单台账。22、解决2、3号机组励磁可控硅整流柜均流问题。23、机组同期合闸录波,通过购置的便携式电量(波形)记录分析 仪,对机组进行真、假同期录波,根据波形和数据分析,能更好的判 断同期装置设置参数和系统动作协调能力,效果良好。24、全厂电测仪表检定台账更新;二、年度主要工作及存在的主要问题。1. 2013年完成的主要定修工作1、2号机组A修(上半年)、1号机组A修(正在进行中)2、1、3、4 (上下半年各一次)、5机组C修。3、1、5号机组D修。4、1号至5号机组励磁系统程序升级。5、母联断路器保护系统全检。6、机组相量测量系统检修。7、500kV线路电力系统相量测量数据柜检修。8、500kV开关站稳定控制装置及失步解列柜检修。9、1号至5号机组及母联间隔保护用 CT 10%误差校对测试。10、10kV I段至W段进线111、112、113、114开关柜、1至5 号各机组自用电及进线开关柜检修。11、10kV V段至VI段进线005开关柜、大坝10KV室150、151、 152、153、154、155、156、157、158、159 开关柜检修。12、营地10kV VII段各用电开关柜检修。13、全厂直流系统充电模块性能试验。14、公用直流系统接地试验。15、 直流系统蓄电池组端电压测量并备案(每月)。16、直流系统各表计校验。17、汛期继保专业设备红外诊断。18、完成第二轮并网安评查评。19、编制2013年度保护校验计划。20、完成各项安评、技术监控、反措整改工作,月度整改率为100%。21、机组检修期间,分别对1号机组5号机组指针仪表、交采表、变送器等电测仪表进行现场检定;22、每季度联系重庆电科院对水张一线、 水张二线关口表进行定 期校验工作;2. 厂内技术改造、非标、科技工作1、1至5号机组PT柜加热照明回路改造因我厂1号机组主变低压侧PT柜C相温湿度控制器故障,导致 PT柜加热器不受控制,柜内温度异常升高严重影响设备的正常运行。 现在我厂PT柜加热照明电源取自机组交流分电柜,现地PT柜加热器回路没有二级空开控制,若因温湿度控制器故障导致加热器不受控 制,则要从机组交流分电屏处断电,这样就使加热、照明回路同时断 电。为避免机组加热照明全部停电的情况发生,现对PT柜加热器控制回路增加一个空开,独立控制加热器,在因单个温湿度控制器故障 时能够将其切除,不影响照明的正常工作。2、彭水水电站保护及故障信息管理子站改造彭水水电站安装5台350MW机组,建设之初采用的是武汉中元 华电的保护及故障信息管理子站, 投运到现在已6年,期间与重庆电 力公司电力调度中心保护及故障信息管理主站屡有中断,且其采用的工控机模式已不能满足现行的二次设备安防的要求,需要升级改造。 开关站保护及故障信息管理主机柜升级改造后。(1)将保信子站工作 站升级为工控机,保证工作站运行的稳定可靠性。(2)增加嵌入式保 护信息管理机满足国家电网公司最新的保护信息管理子站技术规范 (2801012000001 )的要求。(3)更新开关站保护装置接入设备,保证了信息采集的可靠性。3、关于二次电压切换回路告警信号的整改通过清查我厂二次电压切换回路,电压切换回路采用双位置继电 器,二次电压并列告警信号采用单位置继电器且部分告警信号未接入 监控系统不满足要求,两者不一致造成二次电压并列告警信号不能真 实反映二次电压切换状态,导致运行中无法及时发现二次电压异常并 列的情况。为了尽快消除设备因回路设计不合理而导致的安全隐患, 加强电压二次回路运行的可靠性,减少继电保护不正确动作的隐患, 提高电网安全稳定运行的水平,根据清查结果结合设备的运行情况进 行回路整改。整改后采用双位置继电器的电压切换装置进行告警回路 检查整改,确保在二次电压并列时告警发信,告警信号如实反映切换 回路和继电器实际工作状态。4、直流系统交、直流分电屏改造1 )交、直流回路都是独立系统,一个为绝缘系统,另一个为接 地系统;2 )交、直流主回路禁止共用一个盘柜,防止相互干扰;3)防止因电缆芯绝缘下降造成短路, 使交流电压串入直流回路, 烧坏设备的电源模块或输入部件等;4 )改造前交、直流电源分盘共一屏,一旦该屏着火可能造成机 组或断路器交、直流电源全部消失而失去控制。在原交直流电源屏旁 增设一个屏,将交流与直流屏分开。5、全厂生产区域工业电视升级改造彭水水电站为地下厂房,厂房 191廊道低于尾水水位约20m, 如果地下厂房水工建筑物漏水异常增大或者某些水力机械设备发生 故障,易造成水淹厂房的发生。为了避免水淹厂房事故的发生,经过 现场勘察,拟在15#机组蜗壳处,EL191廊道上、下游侧,220层上游侧廊道5号机组段等位置增加摄像头,以在线监视 EL191廊道 等处的漏水情况,确保厂房的安全。另外,由于彭水水电站生产现场 人员较少,为了加强现场设备的管理,需对工业电视磁盘存储空间进 行升级扩容,以确保发生异常事件时及时调取历史视频记录,还原设备现场,查明事件真相。目前,工业电视硬盘录像机的录像存储控制 单元,采购初期只配置了一块 2T硬盘做为存储介质,只能存储约 1 个月,不利于历史视屏信号的调取,拟对工业电视服务器存储进行升 级,确保数据能够保存一年,方便电厂设备的管理。6、视频会议系统改造380办公区域视频会议设备目前大小会议室切换不便,会议调试设备存放在会场中,现场调试会影响会议正常进行,大小会议室系统 有必要进行改造,使得会议切换简单化,设备调试不在会场中进行, 实现远程调试。整个彭水水电公司就只有办公区域大小会议室两个视 频会议室已渐渐不能满足公司日常办公与视频会议的需要,故有必要在营地教培中心,多功能办公楼一楼会议室共上线两套视频会议系 统。7、应急指挥远程视频系统目前大唐重庆分公司集控中心已经正式投入运行, 已接管彭水电 厂部分机组的运行管控,并将逐渐形成重庆区域各电厂集中运行管控 的格局。但现有的设备巡检、检修和应急管理等仍然采用传统的运行 管理方式,不利于管理和技术人员对现场实际情况的直观了解,也无法实现及时的远程指挥。现需开发建设一套远程应急指挥系统, 满足 紧急状况下的电厂远程指挥和快速处置的需要, 同时也能满足水电站 运行和检修人员日常巡检管控工作的需要。 该系统需建设覆盖彭水电 厂大坝内外的无线网络;将以上无线网络接入电厂网络,最终接入大 唐重庆分公司集控中心网络;研发水电站远程应急指挥系统软件一 套;研发应急一体化多媒体终端。3. 继电保护主要指标及动作概况(正确和不正确简要分析)2013年全年继电保护共动作0次。机组保护装置报警动作两次, 为正确报警动作。4月,5号机组发电机保护B套转子一点接地报警动作两次。2013年4月25日,继保班打印500KV相关定值进行年度校核 工作,发现水张二线 RCS23B-10重合闸及辅助保护柜定值区号由 00000变至00001,各区内的定值也区别很大。发现后及时汇报领导, 展开了事件分析,并制定相应措施及处理办法,及时解决当前重大隐 患问题,确保装置无拒动、误动的可能性。(不正确动作详细分析放到附件里)2013年10月13日,继保班在恢复5号机组发电机保护D级检 修修保护安全措施票时,使用万用表直流电压档测量发电机保护A柜跳5005开关跳闸回路电压时,因测量使用的万用表损坏造成5号主变高压侧5005开关跳闸。经过此次事件后,班组吸取教训,进一 步规范表计及仪器的存储、管理,避免类似事件的再次发生。4. 电测主要监督指标及仪表校验情况2013年全年电测仪表投入率99.7%,校验合格率100% ;未发 生一起因电测仪表而出现的事故停机及非正常停机情况。电测计量电测专业发生缺陷共计 8个,工单关闭61个,消缺率为2013年电测装置缺陷多集中在指针表不准、交采装置显示和通 讯异常、电度表不走字上,其中由于指针表原因发生的缺陷有4起,占总缺陷的50.0%,交采装置故障的缺陷有 3起,占总缺陷的 37.5%,电度表故障的缺陷有1起,占总缺陷的12.5%。每季度联系重庆电科院对水张一线、水张二线关口表进行定期 校验工作;机组检修期间,分别对1号机组5号机组指针仪表、交采表、 变送器等电测仪表进行现场检定;5. AVC运行主要指标情况及存在问题2013年AVC投入正常率100%,电压质量合格率100%,没有 出现AVC调节电压异常事件发生。6. 日常维护和检修中消除的主要缺陷1、4号机组转速大于105%动作复归频报。故障出现后进行了 一系列的检查:转速装置校验及装置各回路接线检查、转速装置更换 及调试、转速装置及各回路接线绝缘检查,更换了测速探头后未再出 现转速大于105%动作复归现象。2、2013年3月28日,5号机组停机态励磁系统报励磁启励失 败动作、励磁过压保护动作。对5号机组励磁启励回路和过压保护回 路进行了检查,核对了 5号机组励磁状态,未发现异常。为确保过压 保护回路正确动作,更换了过压继电器。3、2013年5月25日,4号机组GCB切换控制方式时锁芯脱 落,对4号机组GCB控制方式把手锁芯进行了检查,发现锁芯内部 螺丝脱落,现对其进行了紧固处理,经测试,控制方式把手可正常切换。在设备检修期对控制把手锁芯进行了紧固4、2013年3月27日,3号机组调速器1、3号压油泵启动时
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