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高掺粉煤灰砼的配制及应用大桥二处中心试验室 李翠屏1 摘要用强度等级为42.5 / 32.5的普通硅酸盐水泥,掺入30%级粉煤灰、高效减水剂配制砼,并在我处工地应用,取得良好效果。2 原材料2.1 水泥:宁国水泥厂海螺牌,强度等级42.5、32.5普通硅酸盐水泥2.2 细骨料:中砂,细度模数2.6,含泥量小于1.2%2.3 粗骨料:5-25mm 碎石,连续级配,含泥量小于1.0%2.4 粉煤灰:级2.5 外加刘:DXH-A高效减水刘3 配合比3.1 配合比:本文所采用配合比以我处中心试验室配合比为基础,根据粉煤灰的掺量试验得出粉煤灰砼配合比。试验采用级粉煤灰取代30%的水泥配制相同等级的砼,为控制砼各龄期的强度,使其与对应基准砼相当,在砼配合比中粉煤灰采用超量取代法,超量系数为1.3-1.4。3.2 试验方法:除非本文说明,均按有关规范进行,具体参照采用以下标准:砼配合比设计规范JGJ55-96普通砼拌合物性能试验方法GBJ80-85普通砼力学性能试验方法GBJ81-85从表中的数据可以看出:A 用水量:粉煤灰砼用水量小于基准砼用水量。B 流动性:粉煤灰砼的坍落度均高于基准砼。C 强度:粉煤灰砼R28强度与基准砼R28强度相当,有的还超过基准砼。而粉煤灰砼后期强度增长速度超过基准砼,同时用PO42.5水泥配制C30、C35粉煤灰砼比用PO32.5水泥配制粉煤灰砼的效果好,经济效益也比较明显。由于粉煤灰超量取代,粉煤灰砼胶结材料数量要高于基准砼,因此其和易性比基准砼有很大的改善,同时,减少了泌水和砼拌合物的离析,从而使砼整体性能有很大提高。这种情况,在采用PO42、5水泥配制等级为C20、C25、C30粉煤灰砼中表现非常明显。4. 分析结论4.1 在砼中掺入粉煤灰可以提高砼强度及抗渗性能。因为粉煤灰中含有大量的活性材料,在水化过程中,这些活性材料可发挥火灰活性作用,从而提高砼的强度,粉煤灰颗粒较水泥细,在拌和过程中,充填到水泥粒子空隙间,水化反应形成的孔隙相对减小,砼的密实度必然提高。由于粉煤灰中的活性材料与水泥水化所产生的Ca(OH)2产生二次水化作用,产生新的水化物填充原有水泥石结构孔隙,使砼强度及抗渗性得以提高。因上述二次水化作用过程较慢,所以早期强度较低,但后期强度增幅较大。4.2 对于粉煤灰早期强度偏低以及凝结时间长等弊端可以采用减水剂与UEA膨胀剂双掺技术加以控制。在粉煤灰砼中采用减水剂和UEA膨胀剂双掺技术,可以分散水泥粒子,提高水泥水化反应速度,增加水泥中硅酸钙水化反应所产生的Ca(OH)2数量,大大地降低了粉煤灰的惰性,使其活性充分而有效地在短时间被激发出来,极大地缩短了粉煤灰与Ca(OH)2的二次水化反应所需要的时间,使大掺量粉煤灰早期强度有较大提高,同时采用双掺技术减少了粉煤灰砼拌和用水量,降低水灰比(W/C)提高砼密实度,降低孔隙率改善砼孔隙结构分布,消除大孔数量过多对砼强度的不利影响,增加小孔数量使孔细结构进一步细化,分布更加合理,使砼力学性能得以提高,耐久性能增强。5. 粉煤灰砼的应用及施工特点5.1 粉煤灰砼C20、C30应用于芜湖长江大桥基础钻孔桩等部位,通过现场取样测试,标养R28强度均达到设计要求,经50次冻融试验指标也达到甚至超过规定标准。5.2 粉煤灰砼的施工特点:A .水泥的水化作用是一种放热反应,由于放热而使砼的温度升高,产生膨胀应力。以粉煤灰高置换率取代水泥后,减少水化热,降低新拌砼的温度,因此,在大体砼中,避免了由于温度过高而造成的砼开裂。B . 由于夏季气温高,砼的坍落度损失较大,给砼施工带来困难,然而掺入粉煤灰后明显地改善砼拌和物的和易性,减少坍落度的损失,保证施工顺利进行,加快了施工进度。6. 结束语综上所述,由于我们用了外加剂掺入技术,克服了粉煤灰的一些缺点,从而为粉煤灰砼推广应用开辟了一条可行之路。我深信,在材料工作者共同努力之下,这一技术会得到发扬光大,造福于人类。2001年 10月2日
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