资源预览内容
第1页 / 共14页
第2页 / 共14页
第3页 / 共14页
第4页 / 共14页
第5页 / 共14页
第6页 / 共14页
第7页 / 共14页
第8页 / 共14页
第9页 / 共14页
第10页 / 共14页
亲,该文档总共14页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
电解槽焊接质量电解槽焊接质量 QCQC活动总结活动总结中色十二冶金属结构公司中色十二冶金属结构公司西北分公司电解槽西北分公司电解槽QCQC小组小组一、选题目的一、选题目的 对于电解槽而言,焊缝焊接质量在容器整体质量中无疑占有着重要地位,因为容器本身就是以各个焊缝组焊到一起的。如果焊接质量不合格,将会对国家财产及人民群众生命安全造成巨大损失。同时也会对企业声誉及经济利益造成不可挽回的影响。二、工程概况二、工程概况 现以10万吨电解槽工程为例,本工程有电解槽81台,容器尺寸为。容器主体材质为,板厚为2416。焊缝系数为。工程总量为250吨。 焊缝探伤要求:槽体所有A、B类焊缝进行100%X射线检测,检测技术等级不低于AB级,合格级别不低于级;并应进行超声波复验,复验长度不低于50%,检测技术等级不低于B级,合格级别不低于级。 三、三、QCQC小组概况小组概况1、小组成员序号姓 名学 历职务/职称小组分工1王跃恒专科质量员组长 全面决策2宋伟博专科技术员副组长 组织协调3任林娜专科材料员组员 统计4任岩岩专科质量员组员 质量监督2 2、小组活动情况、小组活动情况小组类型 :攻关型小组成立时间:2013.03.1注册号:本次活动时间:2013.3.1-2013.3.12小组活动次数:9次活动阶段主要活动内容活动时间活动次数出勤人次出勤率%P选定课题,现状调查,原因分析,制定对策2013.3.23.5 424100D根据实际计划认真实施2013.3.53.8 318100C根据实施结果进行综合分析,确认效果2012.3.93.12 212100A巩固、总结与展望PDCA循环时间:减减 少少焊焊 缝缝焊焊 接接缺缺 陷陷满满 足足工工 程程要要 求求A PC D青青 海海物物 产产10万万吨吨 电电解解 槽槽工工 程程20132013年年3 3月月2 2至至20132013年年3 3月月1212四、调查分析四、调查分析1、课题选定后,本小组根据X射线底片及探伤室出具的返修报告进行初步统计,7台罐体合格率如下:名称名称Pv2013-2Pv2013-3Pv2013-4Pv2013-5Pv2013-6Pv2013-7Pv2013-8一次射线一次射线合格率合格率72%79%77%82%76%70%77%2 2、各返修原因所占比例、各返修原因所占比例 由图表可以看出,在返修的原因中,夹渣缺陷在返修中占重要比例,其次是未融合,出现最少的是未熔。3 3、修磨原因所占比例、修磨原因所占比例在修磨原因中,外观缺陷占据了主要地位,其次是咬边、在修磨原因中,外观缺陷占据了主要地位,其次是咬边、飞溅,出现最少的是母材缺陷。飞溅,出现最少的是母材缺陷。从两张图表各种缺陷所占的比例来看,外观缺陷是主要缺陷,其次是咬边、气孔、条渣等缺陷。产生这些缺陷的原因有三,一是员工的责任心问题,这一项占据了主要原因,其次就是焊接部位不清洁,有异物等,再次就是焊接过程中应力过大,焊接时焊偏等造成。焊接质量低焊接质量低设备设备焊接工装焊接工装自动焊机(埋弧自动焊机(埋弧焊)焊枪摆动过焊)焊枪摆动过大大材料材料焊条烘干焊条烘干焊剂烘干焊剂烘干母材坡口附近氧母材坡口附近氧化物清除不到位化物清除不到位手工焊机手工焊机考核考核产品质量考核产品质量考核管理人员考核管理人员考核员工考核员工考核人员人员操作不规范操作不规范员工自检互检员工自检互检意识淡薄意识淡薄质量意识不够质量意识不够责任心不够责任心不够对焊接参数掌对焊接参数掌握不够准确握不够准确方法方法相邻两张板直径存相邻两张板直径存在误差引起错边在误差引起错边手工焊焊接质手工焊焊接质量不稳定量不稳定自动焊机操作自动焊机操作不熟练不熟练焊接质量低的因果分析图焊接质量低的因果分析图通过该图,我们做出以下分析:一、合拢缝焊缝。在我们进行QC小组讨论时,大多数焊工都表示且由探伤底片看出,底板缝焊接是最容易出现焊接问题的一道焊缝,对电解槽而言,底板缝都是由二保焊焊里面,自动焊焊外面,两种焊接方法共同完成一道焊缝,二保焊焊接质量较自动焊来说更难控制,而且由于焊接一道底板缝大约要半天或者更长时间,时间长了心情很容易烦躁,当人的心情不佳时,焊接质量自然就会下降,而经过去年每月统计的焊接质量也可以看出,底板缝的焊接射线合格率较自动焊要低很多。二、焊接完的焊缝自检问题,很多焊工为在最短的时间内完成工作,以及对工作的不负责任的态度,焊缝焊接完成后,不对焊缝进行自检,或者说检查不到位,草草检查应付了事,殊不知探伤以后焊缝的各种缺陷便暴露无疑。三、底板之间的组对焊接问题,经过调查分析,底板平整度影响底板拼接时的焊缝成形,稍微不慎将错边量超差,焊缝间隙大小不一,这样在组对是就不可避免的出现强制组装。即产生应力,降低焊缝性能;同时又无法保证焊缝错边量,造成焊接缺陷,延长工时。第一步找到问题,第二步才能解决问题,这也就是说我们工作的重点找到了:首先,先从大面入手,车间制定了关于焊接的内部考核办法,以班组为单位,每星期与公司给我们制定的质量目标进行比较,高于公司目标的按高出的百分比及探伤数进行相应的奖励,低于公司目标的按减少的百分比及班组形成的探伤数进行相应的惩罚,另外对返修的班组按返修质量的优劣进行相应的奖励和惩罚,明确了考核制度,对班组来说也是一种鼓励,只要班组努力,每月都能有额外的奖励,而且是实实在在的奖励。确实,通过该制度,员工的责任心得到了提升,因为员工疏忽产生的外观缺陷明显减少,焊接质量也得到了提高。其次,对自动焊接人员进行培训,教育,从各方面增强其焊接技能,因为75以上的焊缝采用的是自动焊焊接技术,因此自动焊焊接决定了整体焊接质量的优劣,自动焊的焊接技术提高了,整体焊接质量也就能提升。再次,制定详细严谨的工序交接流程,将各个责任落实到人,杜绝一切不合理,不按流程的施工。通过车间一系列的改革、改制,我们今年的焊接质量较去年通过车间一系列的改革、改制,我们今年的焊接质量较去年有了一个大的飞跃,下面,以近期的一台槽为例,将其射线有了一个大的飞跃,下面,以近期的一台槽为例,将其射线一次合格率情况汇报如下:一次合格率情况汇报如下:主要焊缝为: A1、B1、B2X射线底片数为: 4 、6 、6合格底片数为: 4 、5 、5合格率: 100%、83%、83%总计合格率: 87.5%出现不合格位置为丁字口,出现缺陷原因为丁字口根部未清根。上述结果是我们电解槽焊接质量攻关小组辛苦努力所换回的收获,希望经过我们的努力,我们的焊接质量能一直保持下去,这也就是我们共同的心愿。
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号